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标题: 请高手指点一下!纯水水质 [打印本页]

作者: zgh770    时间: 2007-5-13 05:00
标题: 请高手指点一下!纯水水质
各位,现在小弟手里有这么的一个技术难题,看看各位高手是否有点什么办法可以帮忙解决一下啦! 纯水标准为 10us 以下, 不能有异味,达饮用级别的纯水. 现在原水电导率约为 400左右, 有较重的氯气味. 使用情况: 纯水为 4T/H 的机子, 使用的为8040的膜, 废水与纯水相约, 大概为50%, 工作压力为9KG, 未达1MPA, 前处理使用砂,碳过滤. 使用约为3个月(在这三个月中,设备不是全天工作,只是间断性的使用.) 现在产出的纯水存在着以下的问题: 电导率超标, 20--35us, 而且出来的水含有相当的氯气味,当灌装后,过了一两天后,打开瓶子的,氯气味更重. 之后变淡点,但是当放着有几小时后(未加瓶盖),气味又加重了. 当问题出现了后, 已作以下处理: 洗膜, 换了一次砂,碳, 换了三次保安过滤器. 但 这问题仍未能解决. 水质口感很差,气味太重! 为解决这问题,已在纯水储罐加入中和剂,使水质口感得到改善,能喝下去. 但是经这样的处理后,不的电导率变为100以上! 现在,请各位对这问题兴趣的高手发表一下,有什么好的办法,可以解决这个问题! [ 本帖最后由 kede-1 于 2007-5-14 07:54 编辑 ]
作者: kede-1    时间: 2007-5-14 07:58
这要看你用的是什么型号的膜了,如像海德能ESPA4的.运行压力在9KG是可以的,但如是其它的就不行了,所以脱盐率就达不到要求了.有余氯说明预处理设计有点小了,可以添加还原剂来实现.
作者: zgh770    时间: 2007-5-18 14:32
请问一下班竹,若是要添加还原剂的话,那应该在什么地方设置加入点好呢? 在砂滤后,碳滤前呢? 还是在预处理前就加入? 因为其原水是使用自来水的,但是自来水的水质现在就已是超标了! 所以按之前的设计,预处理不足,致使产水含有氯味,可能也是原因之一. 那若是在此基础上,再加一级RO的,让其成为二级系统,那应该达标吧?! 但是相对地,产水量可能会有所下降的,是否有点什么方法可以解决呢? 请班竹指点一下! 谢谢!
作者: kede-1    时间: 2007-5-19 08:13
用作饮用的话上二级也没必要的,用还原剂,加在活性碳之后,最好加装余氯在线监测,控制在0.5 以下.
作者: zgh770    时间: 2007-5-20 12:44
但是,现在的原水水质电导率已超过420了! 若是延用现时的RO的,那电导率可能不能达标(10US以下). 那怕现在用还原剂的,但那电导率这个问题也没有解决呀! 而且原来的RO膜也不知是否有损伤了. 请问一下班竹,如何解决这问题呢?
作者: quanjiafuscl    时间: 2007-5-22 02:07
对阴离子可以加大碳过滤系统,也可以后置。或用阴床。 单级做到10以下,出水本来就不太稳定
作者: zgh770    时间: 2007-5-22 23:46
现在来说,觉得加大碳滤是必须的,但问题又回到了电导率的问题上了! 因为使用8040的膜的,那个脱盐率应该可以达到使用要求的,但是问题就是,为何那个电导率会降不下来呢?! 是否真的会是膜出了问题,使其脱盐率不能达到预定的要求呢?! 其实这个问题是否与温度有点关系呢?    因为曾出现过这样的事,在晚上的时候(凌晨时分),产水曾达到相应的要求!        不明!!    希望各位能多点指点一下啦!   谢谢!
作者: kede-1    时间: 2007-5-23 08:07
一般的RO脱盐率能在98%,所以进水在420左右的话,出水在10以下还是可能.如系统脱盐率下降,建议对系统进行化学清洗. 如确因原水电导偏高,并要保证出水的水质,倒是也有一个办法,就是将部分产水接入高压泵进口,以降低进水电导.这只是降低了总体的产水量而已.
作者: zgh770    时间: 2007-5-23 14:50
班竹,你说的这个办法可真的有点狠呀! 现在来说,可能用这个办法还可以,但是若是到用水量上到一定量度的时候,可能这个办法就不可行了! 而且客户也未必肯这样做,因为成本会增加了挺多的! 也曾出现这现象,就是产水后,再进行纯水的过滤,电导率是合格了,但是还有较重的氯味! 所以觉得这会有问题,正常来说,经了两次的过滤后,那怕是第一次的碳滤能力不足,但是过滤第二次的时候,可应该可以把氯气给去了才对! 晕呀! 为何我会说那些膜有损坏了的可能呢? 因为之前也曾试过用化学清洗的, 就是不知是否那药水的浓度高了点,所以对膜有点伤害了. 而且出现脱盐率下降的,也是较突然的,也可能是由于原水的电导率上升的原因之一,也可能是出现原水电导率上升后,进行的化学清洗出了问题! 所以才觉得不知如何处理好!
作者: kede-1    时间: 2007-5-24 07:32
很有可能的.
作者: kede-1    时间: 2007-5-24 07:52
4 支8040的膜,正常产水到4.5t/h也是可能的.理论上最大到6t/h 的,
作者: zgh770    时间: 2007-5-24 14:04
那班竹对此是否有点什么好的建议呢? 想知道一下,如何可以比较好的处理这问题! 当然了,4支8040的膜的水通量极限值是没有那么小的,但是到以后才考虑帮客户作调整啦! 谢谢啦!
作者: kede-1    时间: 2007-5-24 14:17
我不是已经说过了吗,回流一部分(0.5--1t/h)纯水到高压泵之前,这样还是能保证出水在4t/h左右的.
作者: kede-1    时间: 2007-5-24 14:19
但别忘了在管路上增加一个止回阀哟.
作者: zgh770    时间: 2007-5-24 20:24
班竹的意思是提高产水的回收率,再在纯水出口处加管,回流到高压泵前,而且要在这段管中加入止回阀,是吧?! 谢谢了! 但若是按这个回流量(0.5--1t/h) 的话,还不能很好的解决水的电导率的话,那是否还有其它什么好点的办法呢?
作者: kede-1    时间: 2007-5-25 08:25
应该没问题的,因为现在要求的出水电导也只要在10以下嘛,这个应该能做到的.
作者: kede-1    时间: 2007-5-25 08:26
这个办法也是最简单,改动也是最小的,费用也是最小的了.
作者: lzgshong    时间: 2007-5-25 08:53
个人觉得可能原水水质有问题,达不到进水水质要求,可对进行指标测试一下,再找原因!
作者: zgh770    时间: 2007-5-25 13:49
对呀! 其实会出现这个问题的就主要是原水的水质变了! 原来的设备是针对普通的市政自来水的,但是由于自来水的水质变差了,一下子就变成了400以上的! 所以以现时的设备负荷能力来看,是处理不了的. 所以现在就想请各位能否给点什么意见,可以指教一下啦! 在这,先谢谢班竹的热心支持! 谢谢啦!
作者: leeleeren    时间: 2007-5-25 15:31
各位有没有考虑过 纯水含氯量大 表明纯水中溶解不少的氯 溶在水中的氯也会给电导率带来影响 我觉得 原水电导率这么高 跟水中的氯含量 有关
作者: zgh770    时间: 2007-5-25 18:22
那请问一下,LEE,您认为有这样的可能,那再请您详细说明一下啦! 水中的氯含量肯定是很大的, 但是氯对电导率的影响..... 请说明一下! 谢谢! 水中氯含量的多少也直接影响原水电导率吗? 说明一下啦!
作者: cjrdll    时间: 2007-5-26 20:16
源水400μs不是很高哈,我们 在北京的一套设备源水水质在1300μs的,也是用8040的膜,海德能的,用的很好的。你需要加大前期预处理的交换量,同时要定期的清洗活性炭,不知道你有没有加自动控制阀?要是当初节约成本的话现在就比较不现实了,还有你那自来水的硬度是多少你知道吗?还有可能你那回收率的调整也有一定的影响,我们试过很多,改变回收率电导值回变化很大的也有,就是不知道你的系统是怎么设计的!
作者: zgh770    时间: 2007-5-27 09:57
哈哈...... 原来的那设备是如何设计的,这个我可不太清楚! 那是别人先做的,但是现在由我来跟进,但愿这设备的问题多多! 所以就请教一下各位啦! 那阀门是用手动的,因为不 是所有人都对这方面都有共同的认识, 对很多人来说, 能把初期投入降下来的,那就是重要!! 以后的什么,那就可以先不管了! 请请问一下楼上,改变回收率对电导率的影响,是否有一个比例定值的呢? 若是有的,那这个调节值是多少左右才合适呢? 这个跟原来的设计又有多大的关系呢?! 还有的是,你公司用的设备,那前处理大约多长时间才换一次活性碳呢? 谢谢指教了!
作者: pstcd888    时间: 2007-5-28 12:05
标题: 电导超标的原因
我估计是预处理没做好,反渗透主机都差不多,主要是预处理方面,比如你的软化系统是哪种方式完成的.降电导率最好把原水的硬度降到15ML/L以下.
作者: zgh770    时间: 2007-5-28 17:59
这套设备没有做什么软化处理的. 只是经了砂滤,碳滤. 所以...... 请问是否还有点什么好办法呢?!
作者: leeleeren    时间: 2007-5-29 15:40
我没有遇过这方面的情况 只是从三个方面考虑的 一是膜的除盐率是98%以上 正常的话 出水可以达到10左右 二是膜并不能除去气体 氯气容易挥发 可以通过膜 通过膜后 又可以溶解于水中 产生盐酸和次氯酸 三我也觉得你预处理 做得不够全面吧 因为进水的电导率值很高 可加大炭滤 你有没有考虑加一级超滤在RO前面呢 以上只是个人愚见
作者: kede-1    时间: 2007-5-30 08:23
有没有这套系统的图片,要不传上来,给你会诊一下,水的回收率与膜的排列有点关系的.
作者: ddstar    时间: 2007-5-31 13:53
复合膜不允许进口有余氯存在(不能大于0.1mg/l),否则膜要损坏,RO出口有氯味决不正常,估计RO膜有问题。 炭滤出口处应投加还原剂(常用的如亚硫酸钠,注意药剂纯度对膜的影响) 另,间断使用RO,要注意膜的日常保护,如定时通水等,停止时间长的化要用甲醛浸泡饱和。注意,RO使用药品均要求分析纯的,切忌
作者: toda123    时间: 2007-5-31 20:44
最好增加一个原水池,提前曝晒去氯
作者: hhbhhbhhb    时间: 2007-6-1 15:43
加点亚硫酸氢纳中和氯,提高反渗透回收率到70%,增加进水压力至1.3MPA以上,问题解决,另什么8040的膜,,不要用成纳滤膜了,哈哈
作者: hhbhhbhhb    时间: 2007-6-1 16:18
加点亚硫酸氢纳中和氯,提高反渗透回收率到70%,增加进水压力至1.3MPA以上,问题解决,另什么8040的膜,,不要用成纳滤膜了,哈哈
作者: hhbhhbhhb    时间: 2007-6-2 22:58
如果氯气到了挥发的份上,膜早就上天堂了,不要去考虑反渗透前氯对电导率的影响,只要是余氯,在进反渗透前,必须KILL点,不然,会很惨的
作者: quanjiafuscl    时间: 2007-6-3 23:38
还是在脱氯这方面找原因吧。膜对阴离子的脱除效果不象脱除阳离子那么好
作者: 白加黑    时间: 2007-6-5 19:20
路过哈~ 虽然不是很懂~ 恩` 看来得要 恶补下知识了~
作者: zgh770    时间: 2007-6-14 12:15
我觉得应该不会吧! 不会把 RO 搞成了 UF 吧?! 若是真的话,那产品水的电导率应该不会那么低的. 若是要加入亚硫酸氢纳的话,那这个投加量应该是多少才对呢? 浓度是多少呢? 请指点一下! 若是在时 RO 前加入 UF 的话, 那成本不会上升很多吗?! 而且其效果是否明显呢? 觉得预处理是有必要加大的! 请各位再指点一下啦! 班竹,其实这设备的图,几乎与其它的都一样啦! 大同小异! 以你的经验,应该用不着看吧?!
作者: kede-1    时间: 2007-6-17 08:15
我主要是想看一下管路走向,是不是排列接法上的些问题,当然这也是猜想而已.
作者: kede-1    时间: 2007-6-17 13:01
你的活性碳是什么碳呀,换吸附碘值高一点的,应该也有效果的
作者: a272006720    时间: 2007-6-17 21:02
haha 小地 新来的  学了不少  谢谢!
作者: zgh770    时间: 2007-6-17 22:26
班竹,现在我用的活性碳也只是些普通的东西,没有用到什么高级点的。 请问一下,你说的那种吸附碘值高点的碳,是什么碳呢? 请说说! 而管道的布置与产水的标准是否有点什么关系呢? 也请说说!
作者: kede-1    时间: 2007-6-18 08:22
椰壳碳和一些果壳碳的吸附碘值要高一些,一般能到800左右. [ 本帖最后由 kede-1 于 2007-6-18 08:25 编辑 ]
作者: zgh770    时间: 2007-6-20 15:01
管道的布置与产水的标准是否有点什么关系呢? 还请班竹详细的说说! 若是产水的电导率出现波动的,那是什么原因呢? 谢谢班竹了!
作者: zgh770    时间: 2007-6-20 18:06
还有,请问一下班竹, 在本帖开头所述的那套设备中,若是纯水的电导率出现了波动,而且伴随着的是电导率有一点点轻微的上升的, 那是否说膜正在受到某方面的污染呢? 希望班竹能帮忙解答一下以上的问题啦! 向你学习了! 谢谢!
作者: kede-1    时间: 2007-6-25 13:38
说一些统通的东西: 出水电导率的上升的原因有多种多样的,比如:温度\运行压力\通量\进水电导率\预处理的情况等等,而且这样因素又是交叉影响,所以关于膜方面的污染,也不能单单凭几个运行参数来做判断的.
作者: zgyt    时间: 2007-6-28 13:14
学习中 喜欢这样的气氛
作者: kede-1    时间: 2007-7-4 13:28
楼上的,PH值计算是这样算的吗?
作者: zgh770    时间: 2007-7-4 17:16
现在出现了这样的一种情况: 膜被污染了,发生了堵塞的现象,产水量快速下降. 电导率没有较大的变化. 而且膜壳内及膜表面产生了色的沉淀, 现在需要对其进行处理. 那些色的产生的原因,有可能是由于之前曾使用井水作为RO的原水所致. 请各位指一下! 谢谢!
作者: 菩提    时间: 2007-7-17 10:53
l楼主从 文章一开头到结尾一直谈到有股很浓的氯气味,但没有一个定性的数值,建议 1.测试余氯数值,如果产水都有余氯存在估计膜都被氧化了 2.如果确定是进水余氯浓度过高的话,加亚硫酸氢钠中和,量的话跟据余氯的量而定,化学方程式总会列的吧,再实际微调. 3.如果不是余氯的问题,考虑其他原因,例如硫化氢等等
作者: zgh770    时间: 2007-7-17 16:30
51 楼的朋友,你好. 你应该很有这方面的经验吧. 这贴的问题,可以用加强预处理的能力的方法来解决的. 想请教一下你有关这方面的问题, 以下是在这论坛内的一张贴,请指点! 谢谢! http://www.chinacitywater.org/bb ... 4864&extra=page%3D1
作者: abc123re    时间: 2007-7-23 13:57
回四十楼,你的系统产水量降低,电导没什么变化,应考虑生物污染,你前处理是多介质加活性炭过滤吧?
作者: abc123re    时间: 2007-7-23 14:08
LZ的问题不在RO而在前处理上,那么重的味道肯定前处理有问题,原水超标那就要加还原剂,使反渗透进水余CI达标,要不然那你的膜有的换了
作者: zgh770    时间: 2007-7-26 09:14
现在来说,主要是处理好这个CL的问题了. 所以加强活性碳的过滤,我觉得是必要的! 若是发生生物污染的话,那要如何判断呢? 又要作如何处理好呢? 谢谢!
作者: abc123re    时间: 2007-7-28 09:33
生物污染:段间压差升高,电导率波动,产水急速下降,处理:当然是洗膜了,0.1%的氢氧化钠PH12保持清洗,严重时浸泡过夜.个人意见,参考!
作者: zgh770    时间: 2007-7-31 09:06
这是否真的能达到清洗的作用呢? 因为当出现这种情况的时候,我曾试过用NAOH清洗,但是效果不那么明显, 清洗了后,用不着三几天,出水量又下降的情况又再出现. 其实这个氢氧化钠的加入量,是否一定要设在0.1%呢? 若是加入量大了呢? 那又会发生什么影响呢? 而这碱洗的过程中,PH是否一定要保持在12呢? 若是在清洗过程中,PH发生变化的,那是否要持续性地添加NAOH呢? 还是要用氨水来调节呢? 谢谢!
作者: txxmei2007    时间: 2007-8-9 11:55
根据楼主的叙述,我做以下猜想: 1。出水还有味道,说明活性炭去除氯效果很差。活性炭除氯是化学反应,只要保证反应时间,去除率是100%。不是活性炭设计偏小,就是采购的炭质量有问题。弄不好是假冒伪略的再生炭或者用于废水的煤质炭等。 2。酸洗效果好,说明有硬度之类结垢。需要软化。 3。由于膜的透盐量一定,所以提高回收率可以降低出水的dd。 4。有可能进水氯过高,膜已经受到损害。
作者: zgh770    时间: 2007-8-9 14:39
这设备真的让人头痛! 经过曾过三次的化学清洗了,在开始的时候,用酸洗的,效果还可以,还能用上一个月左右. 之后也曾怀疑过是否存在着其它方面的污染,所以也试过用酸,碱清洗, 但是清洗后,纯水的流量很快就回升了, 而且之后也试过再只是用酸洗的,但是效果也就没之前所试过的那么好了,也只是一个星期左右纯水的流量也就下降了! 只有原来的3-4分之1左右. 所以现在想请教一下,应该如何对这设备进行改造好呢? 这设备之前应该受到铁的污染的(由于使用的是井水作为原水),但是没有出现纯水量下降的现象,但是却出现了有较重的异味的现象(就是本帖开头所说的), 作化学清洗后,也没有出现纯水量下降的现象. 可是现在使用自来水作为原水的,可就出现了纯水量下降的问题了. 而且最近的几次作清洗后,纯水量也只是几天的时间就下来了. 向各位请教了!
作者: zgh770    时间: 2007-8-9 22:03
下面有几张图片,是在拆膜的时候用拍下来的。 请大家看看。 图有点大,可能需要点时间才能打开, 请稍等。 就不知图里的情况,是否高手们都遇到过呢? 就是这设备,纯水量就是洗膜后,那么三五天又下来了! 只有那么20多点的LPM, 请大家看看如何处理啦! 请大家指点一下了! 谢谢!
作者: txxmei2007    时间: 2007-8-10 15:51
我觉得你有必要把进出水的余氯测一下。要不然大家这么热心都是在瞎猜,先把余氯的含量搞清楚再说。 [ 本帖最后由 hong6601 于 2009-11-1 22:20 编辑 ]
作者: liupengcheng204    时间: 2007-8-21 15:34
看是铁污染比较严重吧,余氯也比较多。还有就是药剂清洗时候一定要注意量和度,不能是按一种配方做到底,还有就是一定注意温度的影响!!!
作者: zgh770    时间: 2007-8-21 18:27
想请问一下班竹, 您所说的要注意温度的影响,那是指哪方面的呢? 是指洗膜的时候的温度呢?还是在在工作的时候的温度? 由于之前这设备并非由我处理,所以之前曾用过什么药来进行清洗的,那就不得而知了! 但现在这样看来,这设备之前的铁污染真的很厉害! 若是用其它的药来清洗的,又怕适得其反! 所以真的不知是用什么药来清洗的好! 也试过用盐酸清洗,效果也是可以! 感觉不错. 但就是怕清洗后是否有什么的后遗症了! 希望各位高手能指点一下啦!
作者: roselsq    时间: 2007-8-30 09:58
标题: 回复 #1 zgh770 的帖子
如果有严重的氯气味,说明水中有余氯存在,RO膜是最怕余氯的了,会发生不可逆的氧化性损伤,有可能膜已损坏,无法修复,而不是清洗的问题了
作者: zgh770    时间: 2007-8-31 13:22
请问一下,如何可以检测得了膜是否出了问题呢? 应该如何做? 谢谢指教了!
作者: szdyjh    时间: 2007-9-1 15:06
应该说是原水的游离氯过高,影响产水电导,带有氯味
作者: a1b2c3ab    时间: 2007-9-3 16:35
看进出水压力.压力差.产水量,电导率的变化,通过比较大概可以判断是否膜有损坏
作者: qingxinwater001    时间: 2007-9-17 09:22
原水中含氯过量,加大活性炭用量。
作者: liuhuaweigood    时间: 2007-9-28 20:12
请高手指点一下!脱盐水水水质
作者: yuci1117    时间: 2007-9-29 14:15
换膜,预处理弄弄好,注意观察看下ACF~
作者: jack2818    时间: 2007-10-15 17:32
这个系统应该存在一下几个问题: 1、设计的时候就应该搞清楚原水的特点(各项指标参数),可能忽略了余氯高含量的存在。所以设计中就未考虑。 2、几个月的运行,超标的余氯已经将膜件损伤,导致产水水质下降。 3、对于400~420的电导率的原水,通过RO工艺处理产水水质要以及达到国家纯净水标准,对于新系统短时间可能达标,但要维持长期达标是绝对有问题的,设计时就应该按照二级设计。如果是系统产水不作为商业用途,就没必要设二级了,达到优质饮用净水质指标绰绰有余。 解决方法: 1、根据原水含余氯的量,投加适当的消除余氯的药剂,投加点设在砂滤之后,活性碳之前,消除多余的余氯。 2、如果系统产水是作为商业用途,要将一级RO改为二级RO系统,才能确保长期水质达标。 3、投加余氯消除药剂。 4、根换活性碳填料,加强系统的维护保养。 [ 本帖最后由 jack2818 于 2007-10-30 11:01 编辑 ]
作者: sunching    时间: 2007-12-3 19:58
标题: 回复 1# 的帖子
“有较重的氯气味”主要是前处理的活性碳过滤器效果不佳。检查一下活性碳的有效性以及测试一下SDI值是否小于5。 版主所述问题最有可能就是前置系统处理能力不足或者活性碳失效。
作者: hong6601    时间: 2007-12-30 16:29
怎么又是这样的问题呢,不用箱别的呢,肯定是反渗透膜元件被余氯氧化了,现在的脱盐率是91-95%,一般情况下使用三个月反渗透系统的脱盐率最低是98%,况且反渗透产水很重的氯气味道,恰恰就是余氯影响了口感。 测试方法是:采用余氯测试盒对原水的余氯以及反渗透进水的余氯进行检测,按照反渗透膜元件的设计要求,反射耨进水的余氯含量低于0.1ppm。 改善措施: 1、增加还原剂(亚硫酸氢钠)加药系统; 2、通过探针法测试每只膜元件的脱盐率; 3、更换脱盐率较差的膜元件以恢复反渗透系统的要求产水水质;
作者: hong6601    时间: 2007-12-30 16:30
另外如果还有设么不清楚的我们可以通过QQ(50658621)进行沟通。
作者: LWM天赐    时间: 2008-1-2 20:57
可以分开来考虑 1、预处理有问题。监测一下出水质。氯可以用活性碳去除(常规)。 2、RO的问题。膜是否装反,O型圈是否泄漏等。 这样的问题是不可原谅的错误。 多来论坛学习学习吧。
作者: angelfyz    时间: 2008-1-7 09:27
看看,不发表意见,学习下!
作者: efeizhang    时间: 2008-1-14 19:23
有氯味,说明出水中还有氧化剂,而氧化剂是RO的克星。 1、检查活性碳过滤器是否有问题,或干脆换新的AC。 2、加点还原剂保护膜(前提是膜是否已经不能还原了,这样就换膜吧)。
作者: 老虎机    时间: 2008-1-15 10:57
谢谢各位,全看了,很有收获。
作者: shuihai    时间: 2008-3-4 13:39
原水是经过氯消毒的吗? 原水中氯离子是很影响膜的脱盐率的,所以你的出水电导率肯定不会合格。 在前面加一道离子交换先去除氯离子,出水估计就会合格,而且对膜也会有好处。试一下!
作者: lembondo    时间: 2008-3-4 14:14
从楼主的照片上看出来,有点像碳酸盐垢!
作者: major9999    时间: 2008-3-16 09:07
讨论总是能集思广益,总能张显大家的智慧,这样的帖子应该多来点啊。
作者: houjia.2005    时间: 2008-3-19 16:42
是不是考虑一下膜,因为氯对膜有影响的。你没有换膜那么脱盐率会降低吧。
作者: yujun84516    时间: 2008-3-25 19:22
你看如果在最后在一个EDI或者混床系统啊!虽然成本会加大。
作者: Roya    时间: 2008-4-10 15:07
现在结果怎样了?LZ要及时把解决方案和结果发上来!以供大家学习呀!
作者: hermit006    时间: 2008-4-14 16:11
应该是预处理没有做好 还有就是膜有问题
作者: zylidegong    时间: 2008-4-26 06:44
我个人认为是反渗透的处理能力达不到,不妨改变反渗透的结构,增加一级。同时注意高压泵是否够用,同时加中和剂应在微过滤器前最好。有异味是否真的是氯呢?是不是其他的或者杀菌系统的问题,都应考虑一下。
作者: emingzhang    时间: 2008-4-29 22:56
楼主2007年8月31日后就没有再出现过,如果他把这段时间内发生的过程总结一下,大家再讨论,就更有意义了。 哪位能联系一下他吗?
作者: Allesgute5702    时间: 2008-4-30 23:15
对啊,楼主怎么不来啦?大家倒是很热心的讨论
作者: 66lei    时间: 2008-5-24 21:36
看看膜有没有出问题,检查一下
作者: liuhuaweigood    时间: 2008-5-30 11:38
这要看你用的是什么型号的膜了,如像海德能ESPA4的.运行压力在9KG是可以的,但如是其它的就不行了,所以脱盐率就达不到要求了.有余氯说明预处理设计有点小了,可以添加还原剂来实
作者: cizi_bj    时间: 2008-6-25 14:43
典型的预处理设计缺陷,活性炭太少,没有软化,没有预处理后的滤器。
作者: guerwei    时间: 2008-7-4 15:14
膜应该已经被余氯氧化了,所以电导率不可能在下来了。当然水温较低的时候,膜的脱盐率会适当的高一点,再加上由于离子活性降低,所以显示的电导率会低一点。
作者: guerwei    时间: 2008-7-4 15:17
当然为防止膜继续被氧化,最好加入还原剂还原余氯,在经过活性炭的吸附,口感应该很不错了
作者: leonbrosnan    时间: 2008-7-7 10:22
要加还原剂,你的氯气过量了!
作者: fc851209    时间: 2008-7-9 14:29
测量以下cl的浓度,加入nahso3还原
作者: wycg68    时间: 2008-7-14 22:19
余氯太高,膜被氧化了。膜出问题了。活性炭后上还原加药装置。 [ 本帖最后由 hong6601 于 2009-11-1 22:25 编辑 ]
作者: 零下9度c    时间: 2008-7-24 11:23
出水有氯气味,只能说明膜坏了 RO膜本身就对余氯的忍耐极低 预处理不过关对反渗透的影响是极大的 及时的更换活性炭或增加还原剂是必要的 另外,要控制产水电导<10,从长远看,两级RO是稳妥的
作者: ACMILANGANG    时间: 2008-7-25 16:01
我们公司也有做纯水的,听了你说,我觉的很奇怪,为什么经过砂缸,碳缸后,氯味还那么重?我们在运行当中,曾出现膜之间的密封圈出现裂痕,导致出水的RO很高,我们公司的原水电导率为100-200之间,然后经过反渗透可以达到14-16之间。
作者: angelfyz    时间: 2008-8-1 15:38
看一看,学习技术,不发表意见!呵呵
作者: wws031012    时间: 2009-5-3 21:16
标题: 致楼主
帖子没有看完我就冒昧的想说两句,我越看越迷糊,你说RO存在着三个问题对吧:1、电导高;2、有氯味;3、污堵;对吧!首先你想大家的讨论更有意义和准确,你应该吧情况说的更加清楚!比如系统的配置啊,怎么排列啊等等! 言归正传,1、先说电导高的问题,我忘了看清楚了是设备之初就存在这种情况呢?还是用了一段时间后出现这种情况呢?这中间的各个压力值有无变化呢?我认为就此系统而言,出现电导高的原因应该有2个可能:一是PH 有否变化呢?二是回收率过高所致! 2、有氯味,楼主说RO的出水还有味道,实在让我诧异,这是难以想象的。另外建议你核算下,看活性炭流速是否过高,高度是否足够,RO进口有无余氯。 3、看你的照片,想必系统现在应该出现了进口压力升高,一段压力差升高的现象,我想不用说SDI肯定不合格,这就需要检查下,我看肯定是预处理过滤器流速过高。肯定高于10米了吧! 希望楼主仔细检查下,找出根源,如何解决请告知大家!
作者: Annycaiqin2009    时间: 2009-7-14 13:48
标题: 新手来学习了
你们好,我刚接触水处理这块啊,学习学习啊....
作者: zhc20012001    时间: 2009-8-27 16:39
余氯这么高,膜已经被氧化了,电导率下不来换膜吧,
作者: nana2009    时间: 2009-10-23 17:14
学习了,呵呵!大家很热心呀
作者: hong6601    时间: 2009-11-1 22:28
原帖由 ACMILANGANG 于 2008-7-25 16:01 发表 我们公司也有做纯水的,听了你说,我觉的很奇怪,为什么经过砂缸,碳缸后,氯味还那么重?我们在运行当中,曾出现膜之间的密封圈出现裂痕,导致出水的RO很高,我们公司的原水电导率为100-200之间,然后经过反渗透可以 ...
纠正一个错误,不是RO很高,而是RO的产水电导率很高。 另外,提醒大家,所谓的亚硫酸氢钠的投加只是针对水中的余氯仅是还原,而并非氯离子。




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