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标题: 日处理1200立方米印染废水工程实例 [打印本页]
作者: chinayzb 时间: 2007-5-6 08:12
标题: 日处理1200立方米印染废水工程实例
日处理1200立方米印染废水工程实例
保定某毛毯纺织有限责任公司主要产品为日用毛毯,产品出口南非、东南亚等国。其生产废水主要来自印刷版冲洗、及毛毯漂洗等工序。处理后出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准。现将设介绍如下:
1、工程设计
1.1 设计水量
处理水量:1200m3/d。
处理能力:50m3/h(以24h计)。
1.2 处理水质
进水水质:pH=5~6.5,ρ(CODcr)= 600~800mg/L,ρ(BOD5)=100~400 mg/L,ρ(SS)=100~200 mg/L,色度100~400倍。
出水水质:执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准:ρ(CODcr) 100 mg/L,ρ(BOD5) 25 mg/L,ρ(SS) 70 mg/L,色度40倍。
1.3 工艺流程
废水处理工艺流程见图1。
图1 印染废水处理工艺流程
1.4 主要构筑物设计说明
1.4.1格栅
项目废水中含有大量的棉线纤维及颗粒漂浮物等杂物,设计粗细两级格栅,可过滤并清除大部分的杂物,保护后面的机泵正常运行。
1.4.2废水调节池
项目废水来水呈峰、谷不均匀状态,污水pH偏酸性。因此设计两个均质调节池,在调节水量变化的同时也可以通过加碱调节水的pH值,保证后续处理工艺的顺利进行。调节池内安装两台高速潜水推流器。
停留时间:6h。
1.4.3一沉池
项目染料为阳离子染料,设计废水脱色放在生化处理的前面,采取加药絮凝沉淀的方式脱色、絮凝反应同时完成,同时可去除水中部分的色度、COD和SS等污染物。
一沉池入口处投加硫酸亚铁作为脱色反应的絮凝剂。脱色效果在pH在8.5~9之间时最为明显。
一沉池安装行车式挂泥机一台。
停留时间:2.8h。
1.4.4水解酸化池
印染废水中含有高分子有机物较难直接被好氧微生物降解,水解酸化池在工程实践中已被证明可以降解高分子污染物质,在提高废水的可生化性上具有很好的效果。在水解酸化阶段,通过缺氧降解,使水中大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,从而提高废水的可生化性,保证后续生化处理效果。水解池中安装高速潜水推流器,保证厌氧微生物和废水能充分接触,均匀水质。
厌氧池DO浓度控制在0.5 mg/l以下。
设计停留时间:11.96h。
1.4.5 活性污泥池
采用微孔曝气头曝气,使好氧菌能够得到足够的氧气利用废水中的有机物进行新陈代谢,去除水中的污染物质。同时曝气可以使池内水和微生物充分接触,保证污染物去除率,好氧池内DO浓度控制在2mg/l左右。
好氧池内安装微孔曝气头,设计风机风量为:11kw,11.15m3/min(一备一用)
好氧池停留时间:20.31h。
1.4.6 二沉池
二沉池同一沉池一样设计为平流式,安装行车式吸泥机一台。好氧池内出水自流入二沉池,*重力沉降作用实现泥水分离,上清液通过溢流堰进入中间水池。沉淀出的污泥在吸泥机作用下流入污泥池,然后由污泥泵回流入好氧池,以维持好氧池中的污泥浓度。
二沉池停留时间:3.2h。
1.4.7 氧化塘
氧化塘是一种利用水体自净能力的生物处理构筑物。主要利用菌藻共生的作用处理水中的有机污染物。塘中的异氧型细菌将水中的有机物降解成二氧化碳和水,同时消耗水中的溶解氧;塘中的藻类则利用太阳能进行光合作用,以二氧化碳中的碳为原料,合成自身的有机体并释放出氧气。废水经过氧化塘的稳定处理,可确保达标排放。塘内安装增氧机以提高氧化塘的处理效果。
设计停留时间为:57.70h。
1.5主要设备
主要构筑物和设备见表1、表2。
表1 主要构筑物
名称
| 数量
| 规格(m)
| 备注
|
调节池
| 2
| 15×10×2
| 砖混
|
一沉
| 1
| 15×4×2
| 砖混
|
水解池
| 3
| 19×5×2
| 砖混
|
活性污泥池
| 3
| 15×11.5×2
| 砖混
|
二沉池
| 1
| 16×5×2
| 砖混
|
中间水池
| 1
| 5×8×2
| 砖混
|
污泥池
| 1
| 5×5×3.9
| 砖混
|
氧化塘
| 1
| 32.6×4.5×3.9
| 砖混
|
表2 主要设备
名称
| 型号
| 数量
| (单机)有效功率
|
高速潜水推流器
| GQT022×325
| 5
| 2.2KW
|
行车式吸泥机
|
| 2
|
|
罗茨鼓风机
| SSR150
| 2
| 11KW
|
带式压滤机
|
| 1
|
|
增氧机
|
| 2
| 2.2
|
2.工程调试及运行
2.1 絮凝脱色实验控制
车间内废水出水pH在6.5左右,通过实验硫酸亚铁在pH为8.5~10.0之间时对这种阳离子染料的脱色效果最为明显。
调节pH加碱量在0.1g/ m3左右,絮凝脱色加药量为0.2g/m3。
2.2 活性污泥培养
活性污泥的培养采用接种驯化法,接种污泥取自城市污水处理厂的脱水污泥,厌氧水解酸化池和好氧活性污泥池中所接种污泥量共50000kg,含水率76%。由于活性污泥池进水所含氨氮及磷的量较低,因此在投加干污泥数日后,即按m(BOD5):m(N):m(P)=100:5:1的比例投加尿素和过磷酸钙以补充氮源和磷源。
驯化开始时,在3个活性污泥氧化池中分别注人2/3池清水,其余为生产废水,进行连续鼓风闷曝。当3个反应池内均出现少量活性污泥絮绒体时,即进人下一个周期运行。
投人废水占总进水量比例由30%逐渐提高至100%,使微生物缓慢适应处理的水质。厌氧水解酸化池培菌与生物接触氧化池类似,区别在于厌氧水解酸化池要求厌氧条件,微生物和污水能充分接触。大约经历1.5个月的时间,培菌结束,经生物镜检,好氧池中可以明显观察到存在大量的固着型纤毛类原生动物,如钟虫、盖纤虫和菌胶团,污泥沉降比达到35%左右。
2.3运行效果
废水经过2个多月的调试,各项出水指标均达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-92)3中Ⅰ级标准要求。并于2005年 6月通过当地环保部门验收。
各处理构筑物处理情况见表3。
表3 各处理构筑物处理情况一览表(mg/l)
构筑物名称项目名称
| 一沉池
| 水解酸化池
| 活性污泥氧化池
| 好氧塘
| 出水
|
pH
| 数值
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.0
|
去除率
| ——
| ——
| ——
| ——
| ——
|
COD
| 数值
| 750
| 600
| 600
| 350
| 350
| 80
| 80
| 50
| 50
|
去除率
| 20%
| 42%
| 77%
| 37.5%
| ——
|
SS
| 数值
| 200
| 20
|
|
|
| 20
|
去除率
| 90
| ——
| ——
| ——
| ——
|
色度
| 数值
| 400
| 150
| 150
| 30
|
|
|
| 30
|
去除率
| 62.5%
| 80%
| ——
| ——
|
——
|
2.4主要经济技术指标
(1)顿水投资
本工程建设投资总额为 118.7万元,吨水投资906元。详见表4,其他诸如污水处理站引水管路、管理费、税费不包括在总投资内。
表4 工程造价估算表
分类
| 序号
| 名称
| 造价(万元)
| 备注
|
土
建
部
分
| 1
| 调节池
| 0.84
| 525 m3(利用原有)
)
|
2
| 水解、接触氧化池
| 5.0
| 3132m3(利用原有)
|
3
| 一沉池
| 0.37
| 234 m3(利用原有)
|
4
| 二沉池
| 0.56
| 350m3(利用原有)
|
5
| 中间水池
| 0.25
| 156 m3(利用原有)
|
6
| 污泥池
| 0.28
| 175m3(利用原有)
|
7
| 氧化塘
| 7.00
| 4386 m3(利用原有)
|
8
| 脱水机房
| 1.2
| 20 m3
|
9
| 操作间
| 1.2
| 20 m3
|
16.70
|
设
备
部
分
| 1
| 高速潜水推流器
| 1.5*4
| 4台
|
2 | 活性炭滤塔用提升泵
| 0.4*2
| 二台(一备)
|
3 | 污泥泵
| 0.2
| 一台
|
4 | SSR罗茨鼓风机
| 7*2
| 二台
|
5
| 活性矿物质填料
| 9
| 750 m3
|
6
| 行车式刮泥机
| 17
| 二台
|
7
| DYQ500D压滤机
| 12
| 一台
|
8
| 增气机
| 4
| 一台
|
9
| 加药系统
| 1.5*2
| 二套
|
10
| 管道、管件及材料
| 2.0
| 流量计、阀门、管道
|
11
| 电所控制、保温
| 1.0
| |
12
| 化验仪器
| 0.5
| |
83.50
|
技术服务
| 1
| 设计费
| 4.50
| |
2
| 调试及培训
| 2.50
| |
3
| 综合取费
| 3.50
| |
10.50
|
总计
| 108.7万元(计吨水投资906元)
。6
|
注:以上费用没有考虑引水管网费用。
(2)运行分析
序号
| 项 目
| 费用(元/m3)
| 备 注
|
1
| 人工费
| 0.04
| 2人,700元/(月.人)。
|
2
| 电 费
| 0.26
| 616.8kWh/d,0.5元/kWh。
|
3
| 药 费
| 0.20
| 加药0.1‰,2元/kg。
|
合 计
| 运行成本:0.50元/m3
|
3讨论
1、本染色废水处理系统设计科学、合理,充分考虑了乡镇企业的现状,运行管理简单,方便。
2、本工艺相对其它处理而言,投资少,运行费用低。因为出水要求高,单纯物化法难以达到排放标准,只能做生物二级处理,这样一来投资势必要成倍增加。通过科学合理安排,既达到环保目的,又最大程度上节约资金,本处理工艺可以说是最为可行的方案之一。
作者: redapple 时间: 2007-5-6 15:24
没有人来顶,我来支持啊
作者: fanghai_chen 时间: 2007-7-24 13:47
很好
支持一下!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: susu19820310 时间: 2007-9-7 14:00
我也顶,不错,以后要多传写这样的资料呀
作者: w61179060 时间: 2007-9-10 22:06
没有人来顶,我来支持啊
作者: tiny1 时间: 2007-9-12 16:42
我已经保存了,多谢楼主分享阿
作者: wm1973 时间: 2008-5-15 14:39
多谢楼主的无私奉献!!分享了 谢谢!以后多交流!
作者: yuguoqingkong 时间: 2008-6-28 13:20
我将附件上传
大家可以下载
作者: wangxiao2000 时间: 2008-7-2 22:53
谢谢楼主的无私奉献~~~~
作者: tang6898699 时间: 2008-7-3 14:46
谢谢楼主的无私分享
作者: setupghost 时间: 2009-3-18 13:40
如果采用MBR来替代,是不是最后的两池一塔都可以取消了?
作者: zhenghui4343 时间: 2009-3-19 10:42
标题: 顶一个
楼主提供的资料不错
下载了好好学习下
作者: xzh19 时间: 2009-6-13 10:49
关于印染废水的资料太多了,不过还是学习了啊。。。
作者: jpxv1982 时间: 2011-9-30 17:23
我也来垫砖,让这个帖子长点
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