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[印染废水] 印染废水处理运行中的问题与总结

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铂金水师

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发表于 2014-3-21 08:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



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我现在负责的其中一套污水处理系统(见下图),污水为化纤印染中的退浆、染色废水(染色后的洗布等低污水排入另外一套系统),设计处理量3500方,现实际进水量从34百到1000多不等。设计进水COD1200,实际进水COD约在11001300,偶尔高达1500左右。pH值约在1012,偶尔会超过12,色度没有测量过,大概应当300400。工艺流程为中和(实际没有投入使用)+调节+物化+生化,主要构筑物有斜板沉淀池(每套面积约为60平方)+CASS池(有效容积约为400方)。物化采用投加亚铁、石灰、阴离子PAM。斜板沉淀池前端每套共有5个混合井,采用折流方式对药剂进行混合,亚铁、石灰、PAM按顺序分别投加在第123个混合井(以前是石灰在前,亚铁在后,后来我改亚铁在前,石灰在后),混合后流入一个狭长的配水井,然后再从配水井底部的穿孔花墙流入斜板沉淀池,沉淀池底部有集泥斗,采用重力排泥、斜板口径为80mmCASS池为一个长方形水池,没有任何间隔,跟普通好氧池没什么差别,不是我之前见过的CASS池,前端有生物选择区和兼氧区,整个池底安装盘式曝气器,没有设污泥回流,只有池底靠进水端设有一个排空阀,排入污泥浓缩池内。现运行主要是进行加药处理,CASS池污泥一直没培养起来,所以相当于无效,出水水质有时候能达标(COD500),但也经常超标。我只选我认为出水水质最好的时候取水检测,所以也不知道具体有多少时间是达标的。主要问题有: 1、加入亚铁后,第一个混合井(投加亚铁的混合井)和配水井上浮着一层铁红色的泥,沉下不下去,我经常用消防水冲洗,让其沉下去,但过一段时间又有,一直找不到好的解决办法。 2、斜板沉淀池经常有大量的泥浮上去,主要集中在是沉淀池的第一格,后来我经几次试验,就是每隔四五天把沉淀池排空一次,情况有所缓解,但这样排出的水又得重新处理,浪费成本。而且还是会有少量泥浮上来。之前经常有大量的泥随水排入CASS池,至CASS池底都是厚厚的一层泥,我估计CASS池活性污泥没培养起来,是因为经常进大量的泥的关系。 3、斜板沉淀池内的水刚做好时,显淡绿色,比较清澈、透明,但到第二天却变成了暗黑色,一直查不出原因,站在池上看,水黑黑的,像没经过处理的样子,我查过资料好像是铁离子与有机物结合造成的,不知道是不是这个原因,也不知道如何消除。 4、调试到现在,CASS池的活性污泥一直没能培养起来。此类的CASS池我没见过。没有生物选择区和兼氧区,也没有污泥回流。不知道该怎样调试。日常的运行控制又该如何? 5、经斜板沉淀池后的水进入CASS池,经常都是铁红色,我估计是亚铁加过量,但为了保证达标,亚铁又不敢少加,也不知道如何确定亚铁投加量刚好适合。 6、当初此工艺设计COD排放标准是500,因为是排入城镇污水处理厂再处理的。2011年设计时是按《污水排入城镇下水道水质标准》中的B级设计,郁闷的是现在环保部门要求我们排放标准要达到200才给验收,但以现有这套工艺系统,我根本做不到。我打算给我经理提建议,将高污系统和低污系统(工艺为水解+好氧+物化)调换过来,再将水解池前面的机修房折掉,建一套前处理物化系统,同时水解池和好氧池增加填料,这样工艺为物化+水解+接触氧化+物化,COD应该能达到200以下。 7、另外,我们系统供应商的调试人员说,将斜板沉淀池内的所有斜板全部拿掉,可以改善污泥上浮的问题,因为我没试过这样的做法,不敢尝试,大概他的意思是斜板容易堵,从而引起污泥上浮吧? 说的比较多,可能看起来比较复杂,有些问题经我个人努力,有所改善,但也没有完全解决,可能是没有治本吧。所以还望论坛内各位同行们能不吝指教,在此表示感谢!
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清啦

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青铜水师

沙发
发表于 2014-3-21 22:14:13 | 只看该作者
尽量不要用石灰,石灰有杀菌作用。实在要用,保证石灰小颗粒不流到后续工序中,我们,目前在做印染废水调研,物化就可做到COD300左右,色度 合格。

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铂金水师

板凳
发表于 2014-3-21 22:54:36 | 只看该作者

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原帖由 wxcszc123 于 2014-3-21 22:14 发表 尽量不要用石灰,石灰有杀菌作用。实在要用,保证石灰小颗粒不流到后续工序中,我们,目前在做印染废水调研,物化就可做到COD300左右,色度 合格。
谢谢你的意见。目前物化用的是亚铁,运行中如果不与石灰配合使用,效果又比加石灰差,所以没办法一直用着,不知道阁下有没有办法来避免使用石灰。另外,请问阁下您的污水进水COD是多少?投加什么药剂,物化工艺是什么,物化后的COD去除率又多少?望阁下告之,给予本人参考。谢谢。
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