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[资料] 污水厂曝气装置的优化和实践

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发表于 2011-12-26 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



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姚 彬 刘至嘉
(上海松江污水处理厂)
  摘要:在上海松江污水厂一期工程曝气池改造中,对各种布气装置进行了三个轮次的技术经济比较。针对工程具体特点,优选了橡胶膜曝气管作为布气装置,并对布气管的构造进行了优化,实现了不停水拆卸维修曝气管的要求。   经实际运行证明,运行情况良好,污水中氧利用率16%以上,去除每公斤BOD5并同时脱除0.23公斤TN的风机电耗在0.6kw.h左右。输气管和布气系统的单位处理水量总造价45元/m3.d,布气支管不停水拆装方便。本文介绍了三轮比较、构造优化和实际运行情况。   污水处理厂的核心构筑物是曝气池,曝气装置的能耗约占污水厂总能耗的60%,总造价的15%左右。优选能耗少、造价低的曝气装置,对污水厂的运行成本和基建造价具有重要意义。而且,曝气装置的可靠性、调节的灵活性、以及是否便于维修管理,是污水厂运行管理中关注的重点。   上海松江污水处理厂一期工程,原为推流式穿孔管常规活性污泥法曝气池,自1985年投产运行以来,已历16年,曝气装置和管道都已锈蚀,工艺需改为A/O,其他设备也需要更新。故于2001年起,着手“松江污水厂一期改造工程”的前期工作。前期工作的重点之一,是曝气装置的优化。经三个轮次的技术经济比较,选择了橡胶膜曝气管作为布气装置,对布气管的构造进行了优化,实现了不停水拆卸维修曝气管的要求。2002年6月工程实施后,经运行实践证明,达到并优于预期的效果。现将有关情况简述如下:   1. 布气装置的优选   布气装置是将空气扩散到水中,形成不同粒径的气泡,使空气中的氧溶入水中。输入水中的空气中的氧与溶入水中的氧的重量之比(以%计),即氧利用率,是体现布气装置效率的主要指标。在确定了曝气池需氧量的情况下,不同的布气装置的氧利用率不同,需要的空气量不同,鼓风机的能耗也不同。同时,不同的布气装置的价格、对空气净化的要求、以及相应的管道造价也不同,故需进行技术经济比较。   本次工程的前期工作中,对布气装置进行了三轮技术经济比较:   第一轮:是三种不同曝气形式的比较,分别是以圆盘微孔曝气器为代表的微气泡曝气;以穿孔管为代表的大气泡曝气;以曝气软管为代表的中微气泡曝气。比较的基础是,曝气池的日处理污水量2万立方米,根据松江污水厂进水水质和脱氮要求计算,处理过程中日需氧量为7073公斤。利用现有的可变风量高速离心风机,每台风机最大风量125立方/分,电机满负荷功率185千瓦。比较结果见表1-1。   由表1-1可见,穿孔管大气泡曝气,虽构造最简单,但由于氧利用率低,年电耗高,静态五年总费用最高。微孔曝气静态五年总费用稍高,且曝气头必须装在池底,浸没水深6.0米,加上曝气头本身的阻力损失,要求的风压超过现有鼓风机的最大风压6.8米水柱,不适应本工程。以曝气软管为代表的中微孔曝气,对空气除尘的要求不高,造价适中,供气电耗与微孔曝气相差不多,五年总费用最小,故确定采用中微孔曝气形式。   第二轮:是三种中微孔曝气管的技术经济比较,比较基础同上。结果见表1-2。
三种曝气形式的经济比较
表1-1
圆盘微孔曝气穿孔管大气泡曝气曝气软管中微孔曝气
供气电耗
氧利用率 (%)
15
7
12
供气量 (m3/分)
121.3
260
151.6
鼓风机功率 (%)
185
370
233
年供气电费 (%)
72.9
145.9
91.9
基建造价估算
布气装置
每个曝气圆盘供气量3m3/小时
DN25–80穿孔白铁管
软管出气量 3m3/小时/米
理 论 数 量
曝气圆盘数量2400个
10082kg
软管长度3600米
单 价
每个单价及安装180元
8元/kg
软管70元/m;支架60元/m
理 论 造 价 (万元)
43.2
8.07
46.8
输气供气管造价 (万元)
12.3
17.4
12.3
除尘装置 (万元)
静电除尘 150.0
原设备整修 5.0
原设备整修 5.0
缺氧区搅拌机 (万元)
20.0
20.0
20.0
基建造价估算 (万元)
225.0
50.5
84.1
静态五年总费用 (万元)589.5708.0543.6
三种中微孔曝气管的技术经济比较
表1-2
金山晴伦软管
乌克兰管式曝气器
橡胶膜曝气管
规格
外径、长度(mm)
φ65mm无限长
φ120mm 长1.0–2.0m
φ64mm长600
氧利用率
样本 19% 设计采用12%
样本25–30% 设计采用16%
清水27%设计采用16%
单位出气量(m3/分)
2 – 4 m3/小时.
平均15 m3/小时.m
平均9m3/hr.0.6m
材质
涂塑纤维软管
内管硬塑料 布气层发泡聚乙烯
双层硬塑内管,外包橡胶多孔膜
专利
俄、美、欧等国专利
德国技术 台湾专利
实际使用情况
曹阳污水厂使用3年,
石化污水厂使用2–3年
俄罗斯大型污水厂,70%用该管。
1988年起使用
德国90年代初使用,台湾引进改进后,大量使用
支架要求
每500mm要有钢横管
作支撑以防上浮
可接长到50m,但每根都需池底支架,管子有浮力
管内为水,管外壁为气,无浮力,不需支架
耐久性
出气孔有时易撕裂,曝气时管摆动
布气层为不规则发泡孔,易阻塞
橡胶膜可更换
单价
70元/米
720元/米
190元/个 . 长0.6米
每分钟出1m3气
布气管价格
70÷0.05 = 1400元/m3气/分
720÷0.25 = 2880元/m3气/分
190÷0.15 = 1267元/m3气/分
2万吨/日需气量
156.1 m3/分
113.7 m3/分
113.7 m3/分
年电费
年电费 91.9万元
年电费 66.3万元
年电费 66.3万元
布气管理论造价
21.8万元
32.7万元
14.4万元
布气管支架
造价高
固定在池底,造价低
不需支架
昕盛橡胶膜曝气管水深3.19米时充氧能力和曝气管阻力损失
表1-3
筒内水深(M)
3.19
曝气头浸没深(M)
2.87
空气量(M3/hr)
4
6
8
10
Kla(20℃)(hr-1)
6.70
9.25
12.23
16.01
充氧能力(KgO2/hr)
0.154
0.212
0.281
0.368
氧利用率Ea(%)
14.3
13.1
13.0
13.6
压力表读数(M水柱)
3.8
3.8
4.2
4.4
动力效率(KgO2/Kwhr)
3.72
3.41
3.07
3.07
曝气管阻力损失(M水柱)
0.93
0.93
1.33
1.53
水深5米时充氧能力和曝气管阻力损失
筒内水深(M)
5.25
曝气头浸没深(M)
4.93
空气量(M3/hr)
4
6
8
10
Kla(20℃)(hr-1)
9.20
12.38
15.16
18.03
充氧能力(KgO2/hr)
0.332
0.447
0.548
0.651
氧利用率Ea(%)
30.7
27.6
25.4
24.1
压力表读数(M水柱)
5.65
5.66
6.0
6.1
动力效率(KgO2/Kwhr)
5.39
4.83
4.19
3.92
曝气管阻力损失(M水柱)
0.72
0.73
1.07
1.17
  由表1-2可见,橡胶膜曝气管的氧利用率超过曝气软管,甚至优于微孔曝气,中微气泡曝气的优势进一步显现,而且布气管的理论造价最低。乌克兰曝气管由于必须安装在池底,与微孔曝气一样,存在与现有鼓风机风压不能匹配的问题,而且造价较高。曝气软管是用绳子绑在支架上,支架造价大,且不正规。橡胶膜曝气管可设计成不停水拆卸和维修,可解决日常维修中的难题。经比较,橡胶膜曝气管的优势比较明显。   第三轮比较:是对目前市场上几种橡胶膜曝气管产品的比较。通过清水试验,测定不同淹没水深、每根曝气管不同出气量时的氧利用率、阻力损失等。清水试验在直径1米、高5.4米的钢筒中进行,用气压表测定曝气管阻力损失,用YSI-58型溶氧仪连续测定DO变化,并计算氧利用率等参数。本轮共比较了二种台湾产品和一种德国产品。其中一种台湾产品,氧利用率较低而且构造存在一些缺陷。昕盛公司经销的台湾曝气管氧利用率较高,构造较为合理。德国产品虽各方面性能都优于前二者,但价格高于台湾产品一倍以上。综合考虑三种曝气管的经济与技术效应,最终选用昕盛经销的曝气管。其测定结果见表1-3。   2. 胶膜曝气管安装方案的优化   2.1 每支曝气管出气量的确定:由表1-3可见,每根曝气管的出气量越低,产生的气泡直径越小,氧利用率越高,供气电耗越少。按污水中氧利用率为清水中氧利用率0.587计(根据松江污水厂水质情况计算确定),每根曝气管在不同出气量时,需要的空气供应量、曝气管理论数量及造价,见表2-1。
每根曝气管不同出气量的经济比较 表2-1
每根曝气管出气量(m3/小时)
4
6
8
10
清水氧利用率 (%)
30.7
27.6
25.4
24.1
污水氧利用率 (%)
18.0
16.2
14.9
14.1
空气供应量 (m3/分) 101.1
112.3
122.1
129.0
曝气管理论数量 (根)
1517
1123
916
774
曝气管理论价格 (万元)
28.8
21.3
17.0
14.7
  由表2-1和表1-3可见,当每根橡胶膜曝气管的出气量大于8立方/小时,则供气量将达到或超过现有每台鼓风机的供气能力,有启用二台风机的可能,很不经济,而且曝气管的阻力损失明显增加,超过现有风机的风压能力,故不宜选用。根据现有鼓风机的特性曲线(附图2-1),为达到出风压力6.8米水柱,出风量101立方/分和112立方/分时,相应的进风导叶片角度为30度和22度,相应的风机轴功率为145千瓦和151千瓦。即每根曝气管的出气量为6立方/小时和4立方/小时,相应的供电电耗仅差6千瓦,年电费相差2万元左右,而曝气管的理论造价相差7.5万元,两者经济效益无明显差异。但曝气管数量过多,则构造上困难较大,维护工作量增多。故每根曝气管的出气量选定为6立方/小时左右。曝气管用量约1100根。(考虑缺氧区预留曝气管,实际安装的曝气管数量1392根)   2.2 曝气管浸没深度的确定:为使曝气管能正常出气,曝气管的浸没深度、曝气管的阻力和空气输送管的阻力损失三者之和,必须小于现有鼓风机的最大出风压力6800毫米水柱。曝气管的阻力损失,由表1-3可见,在每根曝气管出风量6立方/小时左右时实测为0.73米。考虑长期长期使用后阻力增加,曝气管的阻力损失按1200毫米水柱计。空气输送管的阻力损失,经计算,为250毫米水柱。为安全起见预留100毫米水柱的风压富余量。曝气管的浸没深度应为
  6800-1200-250-100=5250毫米。现有曝气池水深为6000毫米,按浸没水深计算,橡胶膜曝气管应设置在距池底750毫米的高度上。根据国内外大量曝气管安装高度的运转情况,距池底750毫米尚不会发生曝气池底部污泥沉积的问题。   2.3 曝气管安装方法的优化:曝气池原有空气支管的间距为2米,砼管廊上留有相应的缺口。现橡胶膜曝气管每根长度为0.6米,曝气支管两边各接一根橡胶膜曝气管,长度为1350毫米左右。故支管间距仍选用2米。根据支管总数116根和确定的橡胶膜气管1392根,每根支管上安装橡胶膜曝气管12根(6对)。    污水厂曝气池运行中,曝气头的损坏或堵塞是难免的,需要修理或更换时,一般要把曝气池放空。修复后要重新培养活性污泥,不但工作量巨大,而且停产时间要长达十天以上。国外虽有专用的可折叠式的曝气支管装置,可将支管从池内提出进行维修,但结构复杂,价格昂贵,国内鲜有应用。本工程为解决此难题,经精心构思,将每个曝气支管(带12个橡胶膜曝气管)由三个可拆卸的支撑点固定,立管上端为一法兰连接的橡胶软接头,既补偿立管热胀冷缩的变形,又便于拆卸;立管下端为一插入式杯形套筒,固定立管的左右位置,使立管靠自重站在池底上;水平管一端与立管结成整体,另一端为一个横向的插入式搭扣,可水平向插入或拨出。因曝气管在曝气时只有垂直方向的抖动,不会产生水平向位移,故可以作为水平管的支点。须要维修时,先卸开支管上端软接头,再用一根小管子作杠杆,水平向拨出水平搭扣,即可取出整套支管。安装时先把立管插入杯形套筒,把水平管拨入水平搭扣,安好软接头即可。实现了不停水不停气维修曝气管的要求。有关构造见附图。 3.实际运行结果 2002年6月,松江污水厂一期改造工程完成,经调试测定,在设计处理水量2万立方/日情况下,出水水质达到并优于排放标准。运行稳定,管理方便。 在调试过程中,曾出现二次橡胶膜曝气管接口破损,实施了不停水取出曝气支管的办法进行维修,拆装都顺利方便,证明优化后的安装方法是成功的。 曝气池运行中发现,在只开一台风机,并调到最小风量,实际电机功率130千瓦左右时,曝气池内实测溶解氧3–6毫克/升,高于一般要求的2毫克/升。证明橡胶膜曝气管的氧利用率和整个计算,是可靠并留有余地的,污水中氧利用率应大于16%。折算处理每公斤BOD并同时脱除0.23公斤TN的鼓风机电耗在0.6千瓦时左右。较原穿孔管曝气年电耗可节省100万左右。 曝气池供气系统改造的决算造价(包括输气管、管道支架、阀门、软接头、橡胶膜曝气管等全部装置),不足90万元,折合单位处理水量单价45元/立方米水/日。这在曝气池的供气系统中,是很低很经济的。 总之,经过仔细的比较筛选,认真的构造优化,详细的测定和计算。为曝气池曝气装置的优化,探索得到了较经济高效的一种设施和构造。实际运行证明,达到并优于预期的目标。 附曝气支管构造图
来源:全国城市污水处理设施建设经验与技术研讨交流会
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青铜水师

沙发
发表于 2011-12-26 22:21:03 | 只看该作者

很好,求图

这个很好,不过里面有2个图显示不了。能不能发下

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铂金水师

shibing

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板凳
发表于 2013-12-2 16:55:55 | 只看该作者
这个图纸到时画的很好啊,学习一下
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