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姚 彬 刘至嘉 (上海松江污水处理厂)
摘要:在上海松江污水厂一期工程曝气池改造中,对各种布气装置进行了三个轮次的技术经济比较。针对工程具体特点,优选了橡胶膜曝气管作为布气装置,并对布气管的构造进行了优化,实现了不停水拆卸维修曝气管的要求。
经实际运行证明,运行情况良好,污水中氧利用率16%以上,去除每公斤BOD5并同时脱除0.23公斤TN的风机电耗在0.6kw.h左右。输气管和布气系统的单位处理水量总造价45元/m3.d,布气支管不停水拆装方便。本文介绍了三轮比较、构造优化和实际运行情况。
污水处理厂的核心构筑物是曝气池,曝气装置的能耗约占污水厂总能耗的60%,总造价的15%左右。优选能耗少、造价低的曝气装置,对污水厂的运行成本和基建造价具有重要意义。而且,曝气装置的可靠性、调节的灵活性、以及是否便于维修管理,是污水厂运行管理中关注的重点。
上海松江污水处理厂一期工程,原为推流式穿孔管常规活性污泥法曝气池,自1985年投产运行以来,已历16年,曝气装置和管道都已锈蚀,工艺需改为A/O,其他设备也需要更新。故于2001年起,着手“松江污水厂一期改造工程”的前期工作。前期工作的重点之一,是曝气装置的优化。经三个轮次的技术经济比较,选择了橡胶膜曝气管作为布气装置,对布气管的构造进行了优化,实现了不停水拆卸维修曝气管的要求。2002年6月工程实施后,经运行实践证明,达到并优于预期的效果。现将有关情况简述如下:
1. 布气装置的优选
布气装置是将空气扩散到水中,形成不同粒径的气泡,使空气中的氧溶入水中。输入水中的空气中的氧与溶入水中的氧的重量之比(以%计),即氧利用率,是体现布气装置效率的主要指标。在确定了曝气池需氧量的情况下,不同的布气装置的氧利用率不同,需要的空气量不同,鼓风机的能耗也不同。同时,不同的布气装置的价格、对空气净化的要求、以及相应的管道造价也不同,故需进行技术经济比较。
本次工程的前期工作中,对布气装置进行了三轮技术经济比较:
第一轮:是三种不同曝气形式的比较,分别是以圆盘微孔曝气器为代表的微气泡曝气;以穿孔管为代表的大气泡曝气;以曝气软管为代表的中微气泡曝气。比较的基础是,曝气池的日处理污水量2万立方米,根据松江污水厂进水水质和脱氮要求计算,处理过程中日需氧量为7073公斤。利用现有的可变风量高速离心风机,每台风机最大风量125立方/分,电机满负荷功率185千瓦。比较结果见表1-1。
由表1-1可见,穿孔管大气泡曝气,虽构造最简单,但由于氧利用率低,年电耗高,静态五年总费用最高。微孔曝气静态五年总费用稍高,且曝气头必须装在池底,浸没水深6.0米,加上曝气头本身的阻力损失,要求的风压超过现有鼓风机的最大风压6.8米水柱,不适应本工程。以曝气软管为代表的中微孔曝气,对空气除尘的要求不高,造价适中,供气电耗与微孔曝气相差不多,五年总费用最小,故确定采用中微孔曝气形式。
第二轮:是三种中微孔曝气管的技术经济比较,比较基础同上。结果见表1-2。
三种曝气形式的经济比较
表1-1 | | 圆盘微孔曝气 | 穿孔管大气泡曝气 | 曝气软管中微孔曝气 | 供气电耗 | 氧利用率 (%) | 15 | 7 | 12 | 供气量 (m3/分) | 121.3 | 260 | 151.6 | 鼓风机功率 (%) | 185 | 370 | 233 | 年供气电费 (%) | 72.9 | 145.9 | 91.9 | 基建造价估算 | 布气装置 | | 每个曝气圆盘供气量3m3/小时 | DN25–80穿孔白铁管 | 软管出气量 3m3/小时/米 | | 理 论 数 量 | 曝气圆盘数量2400个 | 10082kg | 软管长度3600米 | 单 价
| 每个单价及安装180元 | 8元/kg | 软管70元/m;支架60元/m | 理 论 造 价 (万元)
| 43.2 | 8.07 | 46.8 | 输气供气管造价 (万元)
| 12.3 | 17.4 | 12.3 | 除尘装置 (万元)
| 静电除尘 150.0 | 原设备整修 5.0 | 原设备整修 5.0 | 缺氧区搅拌机 (万元) | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 基建造价估算 (万元)
| 225.0 | 50.5 | 84.1 | | 静态五年总费用 (万元) | 589.5 | 708.0 | 543.6 |
三种中微孔曝气管的技术经济比较
表1-2 | 金山晴伦软管 | 乌克兰管式曝气器 | 橡胶膜曝气管 | 规格 | 外径、长度(mm) | φ65mm无限长 | φ120mm 长1.0–2.0m | φ64mm长600 | 氧利用率 | 样本 19% 设计采用12% | 样本25–30% 设计采用16% | 清水27%设计采用16% | 单位出气量(m3/分) | 2 – 4 m3/小时. | 平均15 m3/小时.m | 平均9m3/hr.0.6m | 材质 | 涂塑纤维软管 | 内管硬塑料 布气层发泡聚乙烯 | 双层硬塑内管,外包橡胶多孔膜 | 专利 | | 俄、美、欧等国专利
| 德国技术 台湾专利 | 实际使用情况 | 曹阳污水厂使用3年, 石化污水厂使用2–3年 | 俄罗斯大型污水厂,70%用该管。 1988年起使用 | 德国90年代初使用,台湾引进改进后,大量使用 | 支架要求 | 每500mm要有钢横管 作支撑以防上浮 | 可接长到50m,但每根都需池底支架,管子有浮力 | 管内为水,管外壁为气,无浮力,不需支架 | 耐久性 | 出气孔有时易撕裂,曝气时管摆动 | 布气层为不规则发泡孔,易阻塞 | 橡胶膜可更换 | 经 济 性 | 单价 | 70元/米 | 720元/米 | 190元/个 . 长0.6米 | 每分钟出1m3气 布气管价格 | 70÷0.05 = 1400元/m3气/分 | 720÷0.25 = 2880元/m3气/分 | 190÷0.15 = 1267元/m3气/分 | 2万吨/日需气量 | 156.1 m3/分 | 113.7 m3/分 | 113.7 m3/分 | 年电费 | 年电费 91.9万元 | 年电费 66.3万元 | 年电费 66.3万元 | 布气管理论造价 | 21.8万元 | 32.7万元 | 14.4万元 | 布气管支架 | 造价高 | 固定在池底,造价低 | 不需支架 |
昕盛橡胶膜曝气管水深3.19米时充氧能力和曝气管阻力损失
表1-3 筒内水深(M) | 3.19 | 曝气头浸没深(M) | 2.87 | 空气量(M3/hr) | 4 | 6 | 8 | 10 | Kla(20℃)(hr-1) | 6.70 | 9.25 | 12.23 | 16.01 | 充氧能力(KgO2/hr) | 0.154 | 0.212 | 0.281 | 0.368 | 氧利用率Ea(%) | 14.3 | 13.1 | 13.0 | 13.6 | 压力表读数(M水柱) | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 动力效率(KgO2/Kwhr) | 3.72 | 3.41 | 3.07 | 3.07 | 曝气管阻力损失(M水柱) | 0.93 | 0.93 | 1.33 | 1.53 |
水深5米时充氧能力和曝气管阻力损失
筒内水深(M) | 5.25 | 曝气头浸没深(M) | 4.93 | 空气量(M3/hr) | 4 | 6 | 8 | 10 | Kla(20℃)(hr-1) | 9.20 | 12.38 | 15.16 | 18.03 | 充氧能力(KgO2/hr) | 0.332 | 0.447 | 0.548 | 0.651 | 氧利用率Ea(%) | 30.7 | 27.6 | 25.4 | 24.1 | 压力表读数(M水柱) | 5.65 | 5.66 | 6.0 | 6.1 | 动力效率(KgO2/Kwhr) | 5.39 | 4.83 | 4.19 | 3.92 | 曝气管阻力损失(M水柱) | 0.72 | 0.73 | 1.07 | 1.17 |
由表1-2可见,橡胶膜曝气管的氧利用率超过曝气软管,甚至优于微孔曝气,中微气泡曝气的优势进一步显现,而且布气管的理论造价最低。乌克兰曝气管由于必须安装在池底,与微孔曝气一样,存在与现有鼓风机风压不能匹配的问题,而且造价较高。曝气软管是用绳子绑在支架上,支架造价大,且不正规。橡胶膜曝气管可设计成不停水拆卸和维修,可解决日常维修中的难题。经比较,橡胶膜曝气管的优势比较明显。
第三轮比较:是对目前市场上几种橡胶膜曝气管产品的比较。通过清水试验,测定不同淹没水深、每根曝气管不同出气量时的氧利用率、阻力损失等。清水试验在直径1米、高5.4米的钢筒中进行,用气压表测定曝气管阻力损失,用YSI-58型溶氧仪连续测定DO变化,并计算氧利用率等参数。本轮共比较了二种台湾产品和一种德国产品。其中一种台湾产品,氧利用率较低而且构造存在一些缺陷。昕盛公司经销的台湾曝气管氧利用率较高,构造较为合理。德国产品虽各方面性能都优于前二者,但价格高于台湾产品一倍以上。综合考虑三种曝气管的经济与技术效应,最终选用昕盛经销的曝气管。其测定结果见表1-3。
2. 胶膜曝气管安装方案的优化
2.1 每支曝气管出气量的确定:由表1-3可见,每根曝气管的出气量越低,产生的气泡直径越小,氧利用率越高,供气电耗越少。按污水中氧利用率为清水中氧利用率0.587计(根据松江污水厂水质情况计算确定),每根曝气管在不同出气量时,需要的空气供应量、曝气管理论数量及造价,见表2-1。
每根曝气管不同出气量的经济比较 表2-1
每根曝气管出气量(m3/小时)
| 4 | 6 | 8 | 10 | 清水氧利用率 (%)
| 30.7 | 27.6 | 25.4 | 24.1 | 污水氧利用率 (%)
| 18.0 | 16.2 | 14.9 | 14.1 | 空气供应量 (m3/分)
| 101.1
| 112.3 | 122.1 | 129.0 | 曝气管理论数量 (根)
| 1517 | 1123 | 916 | 774 | 曝气管理论价格 (万元)
| 28.8 | 21.3 | 17.0 | 14.7 |
由表2-1和表1-3可见,当每根橡胶膜曝气管的出气量大于8立方/小时,则供气量将达到或超过现有每台鼓风机的供气能力,有启用二台风机的可能,很不经济,而且曝气管的阻力损失明显增加,超过现有风机的风压能力,故不宜选用。根据现有鼓风机的特性曲线(附图2-1),为达到出风压力6.8米水柱,出风量101立方/分和112立方/分时,相应的进风导叶片角度为30度和22度,相应的风机轴功率为145千瓦和151千瓦。即每根曝气管的出气量为6立方/小时和4立方/小时,相应的供电电耗仅差6千瓦,年电费相差2万元左右,而曝气管的理论造价相差7.5万元,两者经济效益无明显差异。但曝气管数量过多,则构造上困难较大,维护工作量增多。故每根曝气管的出气量选定为6立方/小时左右。曝气管用量约1100根。(考虑缺氧区预留曝气管,实际安装的曝气管数量1392根)
2.2 曝气管浸没深度的确定:为使曝气管能正常出气,曝气管的浸没深度、曝气管的阻力和空气输送管的阻力损失三者之和,必须小于现有鼓风机的最大出风压力6800毫米水柱。曝气管的阻力损失,由表1-3可见,在每根曝气管出风量6立方/小时左右时实测为0.73米。考虑长期长期使用后阻力增加,曝气管的阻力损失按1200毫米水柱计。空气输送管的阻力损失,经计算,为250毫米水柱。为安全起见预留100毫米水柱的风压富余量。曝气管的浸没深度应为
6800-1200-250-100=5250毫米。现有曝气池水深为6000毫米,按浸没水深计算,橡胶膜曝气管应设置在距池底750毫米的高度上。根据国内外大量曝气管安装高度的运转情况,距池底750毫米尚不会发生曝气池底部污泥沉积的问题。
2.3 曝气管安装方法的优化:曝气池原有空气支管的间距为2米,砼管廊上留有相应的缺口。现橡胶膜曝气管每根长度为0.6米,曝气支管两边各接一根橡胶膜曝气管,长度为1350毫米左右。故支管间距仍选用2米。根据支管总数116根和确定的橡胶膜气管1392根,每根支管上安装橡胶膜曝气管12根(6对)。
污水厂曝气池运行中,曝气头的损坏或堵塞是难免的,需要修理或更换时,一般要把曝气池放空。修复后要重新培养活性污泥,不但工作量巨大,而且停产时间要长达十天以上。国外虽有专用的可折叠式的曝气支管装置,可将支管从池内提出进行维修,但结构复杂,价格昂贵,国内鲜有应用。本工程为解决此难题,经精心构思,将每个曝气支管(带12个橡胶膜曝气管)由三个可拆卸的支撑点固定,立管上端为一法兰连接的橡胶软接头,既补偿立管热胀冷缩的变形,又便于拆卸;立管下端为一插入式杯形套筒,固定立管的左右位置,使立管靠自重站在池底上;水平管一端与立管结成整体,另一端为一个横向的插入式搭扣,可水平向插入或拨出。因曝气管在曝气时只有垂直方向的抖动,不会产生水平向位移,故可以作为水平管的支点。须要维修时,先卸开支管上端软接头,再用一根小管子作杠杆,水平向拨出水平搭扣,即可取出整套支管。安装时先把立管插入杯形套筒,把水平管拨入水平搭扣,安好软接头即可。实现了不停水不停气维修曝气管的要求。有关构造见附图。
3.实际运行结果
2002年6月,松江污水厂一期改造工程完成,经调试测定,在设计处理水量2万立方/日情况下,出水水质达到并优于排放标准。运行稳定,管理方便。
在调试过程中,曾出现二次橡胶膜曝气管接口破损,实施了不停水取出曝气支管的办法进行维修,拆装都顺利方便,证明优化后的安装方法是成功的。
曝气池运行中发现,在只开一台风机,并调到最小风量,实际电机功率130千瓦左右时,曝气池内实测溶解氧3–6毫克/升,高于一般要求的2毫克/升。证明橡胶膜曝气管的氧利用率和整个计算,是可靠并留有余地的,污水中氧利用率应大于16%。折算处理每公斤BOD并同时脱除0.23公斤TN的鼓风机电耗在0.6千瓦时左右。较原穿孔管曝气年电耗可节省100万左右。
曝气池供气系统改造的决算造价(包括输气管、管道支架、阀门、软接头、橡胶膜曝气管等全部装置),不足90万元,折合单位处理水量单价45元/立方米水/日。这在曝气池的供气系统中,是很低很经济的。
总之,经过仔细的比较筛选,认真的构造优化,详细的测定和计算。为曝气池曝气装置的优化,探索得到了较经济高效的一种设施和构造。实际运行证明,达到并优于预期的目标。
附曝气支管构造图
来源:全国城市污水处理设施建设经验与技术研讨交流会 |