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[资料] 上海新风色织厂污水处理工程的设计

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发表于 2007-1-12 10:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



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上海新风色织厂污水处理工程的设计 上海新风色织厂主要生产靛蓝纯棉防缩强固呢(俗称“牛仔布”),产品全部外销。为扩大出口创汇,利用外贷资金引进新型剑杆织机和浆染联合机,进行技术改造,形成年产804.69万m牛仔布的新企业,同时建造日处理废水500m3的污水处理设施。于1991年9月起进行培菌和试运转。1992年10月经上海市环境监测中心监测,所有样品100%全部达到或优于上海市工业“废水”排放标准,验收合格投入正常使用。 1.1 生产工艺   (1)全厂生产工艺:白纱→整经→浆染→织造→烧毛预缩→检验打包出厂   (2)染色车间生产工艺:白纱盘头→煮炼→染色→水洗→烘干→上浆→烘干→卷绕→送织造车间 1.2 染色过程中主要使用的染料及助剂   染料:还原性靛蓝染料   助剂:烧碱、保险粉、渗透剂等 1.3 污废水来源及特点 1.3.1 生产废水   主要来源于染色车间中浆染机的煮炼和水洗工段,其中染缸下脚以及第一道水洗槽排水浓度较大,含有较多的染料,应浓淡废水分别处理。既利于回收染料,降低生产成本,又便于提高废水处理的质量,减少处理费用。 1.3.2 生活污废水   主要来源于厕所、食堂、浴室等,性质同普通生活污水。 1.4 总处理水量   按500m3/d设计,其中生产废水450m3/d,生活污废水50m3/d。 1.5 处理前水质指标及分析   根据市纺织局化纤公司环境监测站和上海纺织工业环保监测中心室1988年1月25日~31日连续一周同时对该厂进行的水质测定,两单位所得数据还是比较接近的。因此以两单位所测数据的平均值作为处理前的水质指标(见表1),并以此进行工艺设计。
表1 原水水质
排放口pHCODCr /mg/LBOD5 /mg/LSS /mg/L色度 /倍S2- /mg/L油 /mg/LNH3—N /mg/L
治理设施 进口最大值 最小值 平均值8.70 7.38  1 562 465 1 112333 153 2731 704 1 210 1 474200 50 670.426 0.174 0.303
治理设施 出口最大值 最小值 平均值7.92 7.65  111 81.7 92.19.35 1.52 2.9953 37 455 5 50.010 0.005 0.00610.6 7.91 9.041.91 0.85 1.48
治理效率 /%  91.798.996.992.598.0
出口达标 率/%10075100100100100
  从数据结果看,各项指标均达到或优于上海市排放标准(见表3),特别是CODCr平均值<100mg/L,证明这套污水处理设施大体上适合该厂的污水治理,一般运行效果较好。
表3 上海市工业“废水”最高容许排放浓度值
[table=377]

  其中浓废水经超滤后的滤后水排入淡废水调节池;竖流式沉淀池中的泥用泵提升至真空过滤机,注入混凝剂,泥水分离,分离后的泥用车送往厂区煤渣堆场,分离出来的水流回淡废水调节池;竖流式沉淀池中的剩余污泥用泵提升,回流至延时曝气池;气浮池和消毒池分别注入混凝剂与消毒剂。
3 主要设备选择和构筑物设计
3.1 设计参数 3.1.1 设计水量   按厂方提供资料为500m3/d,其中生产废水450m3/d,生活污水50m3/d。 3.1.2 设计水质   生产废水:BOD5466.83mg/L,CODCr1 350.91mg/L   生活污水:BOD5200mg/L,CODCr400mg/L   混合废水水质:BOD5=(466.83×450+200×50)/500=440.15mg/L   CODCr=(1 350.91×450+400×50)/500      =1255.82mg/L       3.2 调节池   调节池容量按6h平均时废水量计。   长×宽×高=8.2×4.35×3.5≈125m3。   停留时间=125m3/(500m3/d/24h/d)=6h。   为提高污水处理效果,防止大颗粒在池内沉淀,在池底设穿孔布气管,采用24h连续曝气。 3.3 延时曝气池   (1)每日去除BOD5量:(440.15mg/L-30mg/L)×500m3/d=205.1kg/d   (2)取污泥负荷NS=0.15kgBOD5/(kgMLVSS.d)   混合液污泥浓度MLSS=4g/L   混合液挥发性污泥浓度MLVSS与混合液污泥浓度MLSS的比值为0.7,则混合液挥发性污泥浓度MLVSS=4×0.7=2.8g/L。   容积负荷率NV=0.15×2.8=0.42kgBOD5/(m3.d)   曝气区容积=205.1/0.42≈488.33m3   取曝气池长39.35m,宽3.1m,深4m   则水力停留时间=(39.35m×3.1m×4m)/(500m3/d/24h/d)≈23.42h   (3)按每去除1kgBOD5耗氧1.8kg计算   则耗氧量=205.1×1.8=369.18kgO2/d   按氧利用率5%,污水清水氧传递速率比值0.7,空气含O2量21%计算   则供气量=369.18/(5%×0.7×21%×24×60)≈34.88m3/min   选用4台10m3/min罗茨风机,最大负荷时全部工作。采用穿孔管鼓风曝气。 3.4 沉淀池   采用竖流式沉淀池保证曝气池活性污泥回流的需要。   取沉淀时间1h,沉淀池表面负荷3m3/(m2.d),污水在沉淀区的上升流速0.000 83m/s,中心管流速0.3m/s。 3.5 气浮池   反应时间10min,泥水分离时间1h,溶气水量10.4m3/h(50%回流)。用水力喷射器吸气以减小噪声。水在溶气罐中停留3min。 3.6 污泥脱水   按0.3kg干泥/去除1kg BOD5计算:   205.1×0.3=61.53kg干污泥   折合成含水98%的污泥量:   61.53/0.02≈3 076.5L/d   选用绕带式转鼓真空过滤机2台。
[ 本帖最后由 chinayzb 于 2007-1-12 10:25 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2007-1-12 10:23:56 | 只看该作者
3.7 超滤   由中国纺织大学纺化系膜分离科研组对废水进行膜分离可行性试验,并选定膜的种类。采用丙烯腈-聚氯乙烯(PAN-PVC)膜。超滤器为外压膜管式。   从图1可以看出,随着时间的延长,废水通量的下降速度较平缓,平均通量为60L/(m2.h),选用该膜是较好的。
图1
  从图2可以看出,对染料的截留率达99%~100%,选用该膜是合适的。
图2
  由图3可知,废水的平均通量随压力的增加而加大,另外,经试验得知操作压力对截留率几乎没有影响,即R=99%~100%。实际操作压力可根据需要,在0.2~0.4MPa范围内选择。
图3
  由图4可知,在相同的操作压力下,废水的平均通量随着温度的增加而增加。因PAN-PVC膜可耐温60~80℃,所以实际使用温度可自行选择。同样,经试验得知,操作温度对截留率几乎没有影响,即R=99%~100%。
图4
4 处理成本与厂改造前后污水处理水质对比
4.1 处理成本
  199279月的数据(见表4)
表4 1992年7~9月处理成本
月份789
处理水量/m3134261681511190.6
能 源 消 耗用水量/m3770900900
费用/元277.2360360
用电量/(kW.h)229801858020300
费用/元689474328120
混凝剂费用/元200020002000
试剂费用/元3001871.982990
设备折旧/元370037003700
人员工资/元145014501450
处理费用/元/m31.080.991.66
  由于原材料涨价及一些小整改较多,使得处理成本上升,待稳定后会降低一些。同时染料回收工作还未开展,其效益没能体现。若将染料回收后用于生产,污水处理费用将大幅度下降,甚至转为赢利。 4.2 厂改造前后污水处理水质对比(见表5)   从表5的数据可以看出,改造后的污水处理水质明显优于改造前,达到甚至超过预期的设计效果。
表5 改造前后污水处理水质对比
项目改造前改造后标准
CODCr进水/mg/L 出水/mg/L 达标/%1 361 155 88.61 112 92.1 91.7<100mg/L
BOD5进水/mg/L 出水/mg/L 达标/%243 14.5 94273 2.99 98.9<30mg/L
色度进水/mg/L 出水/mg/L 达标/%331 91.25 72200 5 93.5<100倍
采用工艺生物接触 氧化法延时曝气法
设计水量/m3/d150500
 
5 调试、运行中发现的问题
  (1)该工程于1991年8月竣工,9月中旬正式投入试车运行。采用生产废水直接培菌。由于曝气池上清液不能排入下水道,只能进入调节池,在较长时间内污泥体积提不高,延长培菌周期。   (2)1991年12月厂方根据客户要求加工一批黑色牛仔布,由于技术部门未将改变染色品种这一信息及时反馈给环保部门,没能事先采取预防手段,致使大量硫化黑生产污水涌入,破坏原 污水菌相,使污水处理工作示能正常进行,造成第二次培菌。   (3)染料回收由于原设计水泵流量、扬程与实际安装的超滤器不匹配,使超滤设施无法正常启动。再加上回收下来染料的生产可用性试验还未完成,还没找出最佳浓度值,因此一方面未能将染料回收,降低成本;另一方面又增加了设施的运转负荷,增加了治理难度,不利于生产的进一步发展。   (4)立式泥浆泵腐蚀严重,给检修带来很大麻烦。拟将调节池、沉淀池的立式泥浆泵改成移动泵或不锈钢泵。   (5)由于污水的腐蚀性,自动液位控泵装置大多损坏,应采取其它措施加以更换。
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