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[含油废水] 延迟焦化废水

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白银水师

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楼主
发表于 2015-7-16 11:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



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原先加的是聚合氯化铝加阴离子PAM,泡沫呈乳状,流动性不好,气浮出水颜色发红,换PAC改三氯化铁泡沫少了很多,一级气浮为涡凹气浮,二级气浮为溶汽气浮,进水COD控制在1500~2000PPM,氨氮30PPM左右,磷3~4PPM左右,工艺为:隔油-浮选-AO2(接触氧化)-气浮滤池,MLSS 590mg/l,SV30 5%,出水COD在100~200PPM之间,如何能把COD降到50以下,是不是还要增加处理设备,新人第一次发帖,向老师们求教。就是不知道怎样发照片,好多现场运行照片想跟同行们分享一下。
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清啦

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白银水师

沙发
发表于 2015-9-5 12:02:34 | 只看该作者

焦化废水

设计3600m³/d,现在运行不理想,就是气浮池泡沫太多了,业主方来水COD超10000,有没有地方可以稀释,只能在集水池稀释,要化验COD,低于2500才进,用的还是处理后的水,业主方没有按要求进入生活污水,但是可以供应碳源(面粉和葡萄糖),所以每天进水量很小,多了的话泡沫就在气浮池溢出来了,气浮池现在加的是三氯化铁

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白银水师

板凳
发表于 2015-9-5 12:02:34 | 只看该作者

焦化废水

设计3600m³/d,现在运行不理想,就是气浮池泡沫太多了,业主方来水COD超10000,有没有地方可以稀释,只能在集水池稀释,要化验COD,低于2500才进,用的还是处理后的水,业主方没有按要求进入生活污水,但是可以供应碳源(面粉和葡萄糖),所以每天进水量很小,多了的话泡沫就在气浮池溢出来了,气浮池现在加的是三氯化铁

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白银水师

地板
发表于 2015-9-5 17:13:27 | 只看该作者
业主方不肯用雨排水稀释,说是出水不合格没有地方可以排放,现在只能用处理后的水稀释,按技术协议上要求有生活污水引进来的,业主方没有,跟他们协调好几次了没有用,就是吃亏在出水不合格,要按我的意思就停止运行,谈好了再说,可单位不同意还要继续运行,现在在改造二沉池出水后的后处理,效果怎么样我会继续跟进反馈,希望对大家有借签,可怜我这个调试的苦逼,业主方又得罪不起,调试又不合格,难啊,发几张运行照片给大家分析一下,请高手提一下意见,谢谢大家了!

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白银水师

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发表于 2015-9-7 11:56:43 | 只看该作者



加三氯化铁的絮凝效果

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黄金水师

QQ
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发表于 2015-8-12 22:05:12 | 只看该作者
每天进水300m3,AO池容积6500m3,这套系统的停留时间超过20天,很少见到这么大的池子。没接触过延迟焦化,不知道其水质特点,根据以往经验,现在车间排水并未全部引入污水站;你的疑问: 1、污泥浓度不能参照惯例。接触氧化法不同于活性污泥法,污泥在填料上挂膜生长,多余的才会与水形成泥水混合液。如果接触法测得泥水混合液的SV30到30%,MLSS在3000mg/L,那么填料上的膜厚度会到什么程度?稍微有水流动就会污泥脱落,十分不稳定。 2、如何出水≤50mg/L。焦化废水属于难生化降解类,LZ的可生化性也就在0.2-0.3,出水COD都属于难降解类的,剩下的都是精华啊,这也是为啥市政污水处理厂不乐意接收焦化厂处理后的废水。想要降到50以下,上三级处理,建议向超滤膜方面考虑,不要选择强氧化性的法子; 3、LZ的污水站停留时间很长了,投资不小吧。既然有这个经济实力,什么做不到?可能用了很多办法出水降到了50以下,可最后一算帐,还是兑水稀释划算。

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白银水师

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发表于 2015-9-7 11:55:25 | 只看该作者
初始在浮选前加的聚合氯化铝,絮凝效果是好的,但由于发色基团问题,进入生化池颜色大大的变红,后来换了三氯化铁,颜色好多了

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白银水师

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发表于 2015-7-16 16:29:54 | 只看该作者

回复 3# 的帖子

气浮池的乳状泡沫,一直要在刮,不一会就堆积起来了

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白银水师

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发表于 2015-7-16 16:17:51 | 只看该作者
你不是接触氧化吗,填料上污泥就好了,焦化废水生化出水都在100-300之间,与进水浓度相关,生化出水50肯定是做不到的。焦化废水气浮的浮渣本来就是白色的泡泡,用铁盐的很少。油少气浮可以停掉,或者过水。

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白银水师

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发表于 2015-7-16 16:23:43 | 只看该作者



感谢回答,小弟初来乍到,请多多关照,把工程上的问题提一提,大家都来解解疑

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白银水师

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发表于 2015-7-16 15:15:31 | 只看该作者

炼油厂焦化废水

进水中几乎不含油,BOD在600PPM左右,就是污泥浓度提不上来,进水每天约300T,A池总容积约2500方,O池共4000方,出水氨氮约3PPM,磷为3PPM,是不是还要投加氮源和磷源,每天最多时加葡萄糖500公斤,有时加面粉500公斤,平常加120公斤,污泥浓度始终提不上

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白银水师

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发表于 2015-9-5 17:21:26 | 只看该作者

图片没法上传

图片上传不了,是不是我弄得不对还是图片太大了

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发表于 2015-7-16 21:04:56 | 只看该作者
焦化废水不可能降解到50,。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

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白银水师

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发表于 2015-7-17 09:20:12 | 只看该作者
没油也不敢关掉气浮,一定要加药,不然生化池的水就变微红的了,气浮池加了铁盐好多了,生化池的水变成微黄色

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白银水师

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发表于 2015-7-17 09:20:12 | 只看该作者
没油也不敢关掉气浮,一定要加药,不然生化池的水就变微红的了,气浮池加了铁盐好多了,生化池的水变成微黄色
love1989 该用户已被删除
16
发表于 2015-7-17 10:26:09 | 只看该作者
原帖由 yiyi880101 于 2015-7-16 15:15 发表 进水中几乎不含油,BOD在600PPM左右,就是污泥浓度提不上来,进水每天约300T,A池总容积约2500方,O池共4000方,出水氨氮约3PPM,磷为3PPM,是不是还要投加氮源和磷源,每天最多时加葡萄糖500公斤,有时加面粉500公斤, ...
不含油的话为啥还要两家气浮呢???
haojun201287 该用户已被删除
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发表于 2015-7-17 10:41:18 | 只看该作者
论坛附件 暂时无法上传,已反映,请耐心等待,谢谢~!

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白银水师

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发表于 2015-7-17 11:22:44 | 只看该作者

回复 9# 的帖子

炼油化工废水处理,有延迟焦化、加制氢和烷基化的综合出水,延迟焦化和加制氢为主要污水来源,两个车间的水经硫磺车间催脱汽提后,来水COD不稳定,控制进水浓度不高于2500PPM,挥发酚不高于80PPM,硫化物不高于25PPM,调试半年了,出水COD一直在100~150PPM,有时会到200PPM,问题是,硫磺来的水呈微青绿色,经过加药气浮后,水色发红(加的聚铝),有大量乳状泡沫,就像冰淇淋奶酪一样,后来换了三氯化铁后好多了,气浮出水颜色呈微黄色,进入生化系统后(接触氧化法),污泥浓度始终提不上,已经加了几次污泥了,现在SV30才5%,不敢排泥,污泥活性不好,想提高污泥浓度就天天加葡萄糖和面粉,可始终污泥浓度在590~750之间,请教该如何处理,一天进水约250T,白天进水8个小时,A/O工艺,A池容积约2500,O池分一段好氧和二段好氧,共4000立(有效容积3000方),风机间隙开启,开2停2,DO在1.7~2.5之间,污泥回流在进水时一直开着,晚间不运行时开2停2,看在码字不易,求大虾们回个话,指导一下小弟

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懒虫 + 10 码字辛苦了

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白银水师

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发表于 2015-7-18 11:12:53 | 只看该作者
没人回答

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白银水师

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发表于 2015-9-8 09:22:30 | 只看该作者
不是药剂能变色,来的水含有发色基团,当时试过了用聚铝经溶气释放后一是乳白色泡沫多,刮渣机根本来不及刮渣。二是来水颜色淡(青绿色)但经过气浮反色边深黄色了,后来就用三氯化铁试一下,颜色变浅黄色了,泡沫也没这么多了,唯一不好的是三氯化铁腐蚀性太大,部分管道都腐蚀坏了,下次再试一下聚合硫酸铁,效果再公开。
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