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楼主: murder
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旦疼的A/O工艺(已上传镜检)

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发表于 2012-11-19 19:36:50 | 只看该作者
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html
清啦

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超脱水师

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发表于 2012-11-19 19:52:14 | 只看该作者

回复 15# 的帖子

A池里有搅拌,你给他装个出水堰他就不跑泥?不知道你们平时是否检测A池的SV30不,难道要从池底取水样咩? 假设AO两池污泥要分开,OK,很简单,最原始的工艺就是这样的,A+沉淀1+O+沉淀2。如果硝化液回流比是300%,那么很不幸的,沉淀1的面积要达到沉淀2的4倍 底部联通的好处是隔墙不承压,即使不这样,现在大量推广的穿墙式硝化液回流泵即使有拍门恐怕也做不到完全密封。

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黄金水师

难得糊涂

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发表于 2012-11-20 08:24:43 | 只看该作者
底部联通也应属正常设计 感觉1、A池的DO有些过低 2、而且停留时间已经远远超越正常AO的设计范围 3、好氧池污泥量稍微不足 作为AO消化液的回流是必须的 上策是重新外接泵回流 回流比至少200%以上 由于你的池子设计过于巨大 如果好氧池设计的长宽比很大 临时性可以考虑 将O池前半段1/4部分曝气减小甚至停止 池子前段1/4-1/8处DO看看能不能控制到0.5左右 O池后半段的3/4-1/2维持强曝气状态 但这也只是印证性的测试办法 不是解决办法 最好还会是走重新长久外接泵回流消化液 [ 本帖最后由 lmzh35 于 2012-11-20 08:27 编辑 ]
御剑乘风来,除魔天地间,
有酒乐逍遥,无酒我亦颠。
一饮尽江河,再饮吞日月,
千杯醉不倒,唯我酒剑仙。

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发表于 2012-11-20 08:28:35 | 只看该作者
之前有讨论到 没有隔墙的AO的了

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王者水师

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发表于 2012-11-20 09:09:16 | 只看该作者



原帖由 yoruba 于 2012-11-19 19:52 发表 A池里有搅拌,你给他装个出水堰他就不跑泥?不知道你们平时是否检测A池的SV30不,难道要从池底取水样咩? 假设AO两池污泥要分开,OK,很简单,最原始的工艺就是这样的,A+沉淀1+O+沉淀2。如果硝化液回流比是300%,那 ...
这个污水站是我们一个朋友的,我想帮帮他,有没有办法快速提高处理率?3700的Cl-有多大影响?

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发表于 2012-11-20 09:20:17 | 只看该作者
原帖由 surftang 于 2012-11-19 18:58 发表 水量:50方/天? AO池停留时间超过一个月?
我确定!

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发表于 2012-11-20 09:42:59 | 只看该作者
原帖由 lmzh35 于 2012-11-20 08:24 发表 底部联通也应属正常设计 感觉1、A池的DO有些过低 2、而且停留时间已经远远超越正常AO的设计范围 3、好氧池污泥量稍微不足 作为AO消化液的回流是必须的 上策是重新外接泵回流 回流比至少200%以上 由于你的池子设 ...
污泥的多少如何确定。 如果根据MLVSS来算负荷的话,负荷是非常低,只有0.02左右。

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王者水师

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发表于 2012-11-20 09:59:50 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

好氧污泥浓度有点低,要3.5克以上。穿孔进水是正常的,不要疑虑。看一下a池去除效果,不行要加内回流,

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发表于 2012-11-20 13:35:57 | 只看该作者
原帖由 lmzh35 于 2012-11-20 08:24 发表 底部联通也应属正常设计 感觉1、A池的DO有些过低 2、而且停留时间已经远远超越正常AO的设计范围 3、好氧池污泥量稍微不足 作为AO消化液的回流是必须的 上策是重新外接泵回流 回流比至少200%以上 由于你的池子设 ...
这样子可不行 污泥沉积到前端,会发生更加严重的后果
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发表于 2012-11-20 13:38:53 | 只看该作者



原帖由 tianqiang0316 于 2012-11-20 09:09 发表 这个污水站是我们一个朋友的,我想帮帮他,有没有办法快速提高处理率?3700的Cl-有多大影响?
3700的氯离子影响不大 只是在培养硝化菌的时候要费点功夫 化验出水COD也需要专门培训学习下 看你的镜检情况 第一图像是钟虫,但看不太清 后续的图片完全是视野里的图片 没有找到原后生动物,所以价值不大 而且丝状菌数量不多,污泥的絮凝性不咋地 出水应该不会很清澈的
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发表于 2012-11-20 13:40:59 | 只看该作者
原帖由 yongjiwushui 于 2012-11-20 09:59 发表 好氧污泥浓度有点低,要3.5克以上。穿孔进水是正常的,不要疑虑。看一下a池去除效果,不行要加内回流,
现阶段加内回流是有必要的 可以提高污泥在系统内部的循环速度,保证AO之间污泥的稳定
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发表于 2012-11-20 21:44:48 | 只看该作者
停留时间一个月。。。。阿门,这是什么废水啊

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发表于 2012-11-20 22:18:16 | 只看该作者
原帖由 zgstrive 于 2012-11-20 21:44 发表 停留时间一个月。。。。阿门,这是什么废水啊
这么长的HRT的确没见过,不知道各位大神有没有做过这样的项目?有的话麻烦给介绍下!
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发表于 2012-11-20 22:39:50 | 只看该作者
原帖由 20121221 于 2012-11-20 13:38 发表 3700的氯离子影响不大 只是在培养硝化菌的时候要费点功夫 化验出水COD也需要专门培训学习下 看你的镜检情况 第一图像是钟虫,但看不太清 后续的图片完全是视野里的图片 没有找到原后生动物,所以价值不大 而 ...
球板,3700的氯离子对COD的影响最少在50以上了吧?还有个疑问请教下:为什么说硝化菌培养有难度?氯离子的影响还是其他因素?
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发表于 2012-11-20 22:43:07 | 只看该作者
原帖由 yongjiwushui 于 2012-11-20 09:59 发表 好氧污泥浓度有点低,要3.5克以上。穿孔进水是正常的,不要疑虑。看一下a池去除效果,不行要加内回流,
不知道你说的A池的去除率指的是COD还是TN?我的经验看A池对COD的去除率与O池相比太少了。如果是TN的话楼主的氨氮都没达到预期效果吧,还怎么说TN的去除率?
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发表于 2012-11-20 22:46:04 | 只看该作者
原帖由 yongjiwushui 于 2012-11-20 09:59 发表 好氧污泥浓度有点低,要3.5克以上。穿孔进水是正常的,不要疑虑。看一下a池去除效果,不行要加内回流,
不知道你说的A池的去除率指的是COD还是TN?如果是COD的话A池去除的与O池相比就很少了。重点不应该在这如果是TN的话好像楼主的消化反应进行都不怎么顺利呀。这有个疑问请教各位高手:硝化反应很不顺利的话谈A池的反硝化还有意义吗?(前提是硝化受抑制不是因为硝态氮太高)
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发表于 2012-11-20 22:47:12 | 只看该作者
原帖由 tianqiang0316 于 2012-11-20 09:42 发表 污泥的多少如何确定。 如果根据MLVSS来算负荷的话,负荷是非常低,只有0.02左右。
这么久的HRT,能维持这个负荷就算高了!我做过0.01的负荷,那是的HRT只有104小时。
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发表于 2012-11-20 22:51:02 | 只看该作者
原帖由 lmzh35 于 2012-11-20 08:24 发表 底部联通也应属正常设计 感觉1、A池的DO有些过低 2、而且停留时间已经远远超越正常AO的设计范围 3、好氧池污泥量稍微不足 作为AO消化液的回流是必须的 上策是重新外接泵回流 回流比至少200%以上 由于你的池子设 ...
A段的HRT已经远远超出常规设计时间了,增加A段时间是为什么?不知道你这样改的原理是什么?后端强暴气的原理又是什么?能增加什么反应的进度或者其他什么东西吗?
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发表于 2012-11-20 22:54:52 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2012-11-19 19:52 发表 A池里有搅拌,你给他装个出水堰他就不跑泥?不知道你们平时是否检测A池的SV30 不,难道要从池底取水样咩? 假设AO两池污泥要分开,OK,很简单,最原始的工艺就是这样的,A+沉淀1+O+沉淀2。如果硝化液回流比是300%,那 ...
A池下联通与上联通没什么区别。(我之前做过的下联通的项目)这有个问题请教于版;沉淀1是与沉淀2的体积关系是常规设计原则还是有计算方式?您最后一句关于消化液回流泵的说法有点不明白,能否详细说下!对于设计这块不是很懂!
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发表于 2012-11-20 22:57:09 | 只看该作者
原帖由 wushui365 于 2012-11-19 11:02 发表 也可以 看看效果怎么样 估摸着几天之内见效果 建议加大二沉池回流
也不能太大了吧。根据我经验,回流污泥浓度是好氧池污泥浓度的2倍正合适。在低的话效果会变差。当然不同项目有不同的情况
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