水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 猴哥
打印 上一主题 下一主题

[讨论] 高浓度氨氮废水物化处理工艺[内含蒸氨塔图纸]

[复制链接]

2129

积分

613

金钱

138

帖子

白银水师

QQ
21
发表于 2007-1-28 20:29:39 | 只看该作者

废水脱氨氮技术研究进展




废水脱氨氮技术研究进展

废水脱氨氮技术研究进展.doc

43.5 KB, 下载次数: 112, 下载积分: 金钱 -1

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
猴哥 + 10 精品文章

查看全部

为减少污染物的排放 尽一点力
清啦

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
22
发表于 2007-1-28 20:35:05 | 只看该作者
感谢楼上朋友的资料!我下载看看
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
23
发表于 2007-1-29 11:25:10 | 只看该作者
下来看看,楼上!
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
24
发表于 2007-1-29 11:29:21 | 只看该作者
楼上最好,上传更实质些的东西,简单修改也好,给好氨氮处理的部分工艺说明。方案略显简单!十分感谢!
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

2129

积分

613

金钱

138

帖子

白银水师

QQ
25
发表于 2007-1-29 11:37:05 | 只看该作者

回复 #24 ipgood 的帖子




是的 方案是显得有些简单的 核心的内容 其实并没有讲清楚的
为减少污染物的排放 尽一点力

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
26
发表于 2007-1-29 18:36:43 | 只看该作者

回复 #6 cheng2009 的帖子

谢谢,也许这是很好的一种方法,就目前来看,观望一下。可以具体说说。
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
27
发表于 2007-1-29 22:28:29 | 只看该作者
强力打造此帖,工钱百计!!!!!!!!!!!1
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

5331

积分

238

金钱

222

帖子

黄金水师

28
发表于 2007-1-29 22:30:33 | 只看该作者
ip兄,等你做完这个项目,别忘了和我们共享一下第一手资料哦

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
29
发表于 2007-1-30 14:45:50 | 只看该作者
同志们,加油阿。都来踊跃一些阿。
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
30
发表于 2007-1-30 21:34:58 | 只看该作者



高手出招。
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
31
发表于 2007-1-31 10:59:29 | 只看该作者
对于蒸氨塔的情况我稍后回答。请大家对于吹脱,气体,沉淀法讨论。当然我作个沉淀法的工程,稍后也会讨论。请大家先发言把。
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
32
发表于 2007-2-1 11:55:16 | 只看该作者
清有经验的朋友,多来共享。
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

847

积分

92

金钱

133

帖子

青铜水师

33
发表于 2007-2-1 13:26:27 | 只看该作者
我也来说两句, 这可真是好题目,氨氮的去除在水处理过程中占的分量应该是越来越大的,这些文章我们大家好好看看,看完后再讨论一下,共同进步

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
34
发表于 2007-2-1 16:01:29 | 只看该作者
高氨氮废水,在条件可以的情况下,蒸氨塔是不错的.
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

4789

积分

1767

金钱

477

帖子

黄金水师

QQ
35
发表于 2007-2-2 09:29:16 | 只看该作者
我个人的一点拙见,我认为高氨氮废水确实是一个头疼的问题,一般的生物方法确实不行,一些物化方法如:吹脱,加化学药剂,除了成本高以外还存在二次污染的问题,头疼
风起的让我想起你
今晚却没有风吹来

http://www.chinacitywater.org/bbs/forumdisplay.php?fid=66

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
36
发表于 2007-2-2 09:33:40 | 只看该作者
这也正是值得研究探索的地方,大家多想想办法。不管怎样,我还是推崇生化法。还有,我觉得以后的工业废水应该有个统筹处理,多个工厂的废水可以综合利用,说不定就可以变废为宝!
干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

651

积分

44

金钱

41

帖子

青铜水师

37
发表于 2007-2-2 11:05:24 | 只看该作者
什么叫高浓度?得有个范围吧。 我觉得氨氮含量在300mg/l以下还可以用生化的处理方法,比如SBR法,再高就不合适了。 比如我们做过一个化肥厂的,氨氮含量8000mg/l,用的是化工设备,水解塔、解析塔等,这就属于化工工艺的范畴了。

12万

积分

2万

金钱

3万

帖子

论坛顾问

2016十年风雨同舟2012年度“十大风云人物”勋章财富勋章教书育人勋章无所不知勋章十大风云人物2011年度十大风云人物勋章季度优秀版主勋章

QQ
38
发表于 2007-2-2 15:24:15 | 只看该作者
氮肥工业废水处理设计及运转
概况   我国年生产合成氨30万吨,尿素52万吨的大氮肥装置按原料性质划分主要有⑴以天然气为原料,⑵以石脑油为原料,⑶以渣油为原料的三种类型。由于利用原料不同,产生的废水水质不同,废水处理采取的措施也不一样。前2种一般采用氨汽提法和酸碱中和法处理废水。而第3种则采取物理、化学、生化相结合的方法处理废水,包括灰沉降单元、化学处理单元和生化处理单元。灰沉降单元主要利用颗粒重力沉降作用去除灰份;化学处理单元通过投加NaOH、FeSO4和阴离子高分子絮凝剂,在絮凝作用下除去重金属V、Ni;生化处理单元采用A/O法去除COD、NH3-N。 1.工艺流程介绍   灰沉降单元主要处理合成氨气化部分约40T/h的碳黑废水,碳黑废水经灰沉降罐,除去部分碳黑后,约30T/h送入渣油汽化工段回用,约10T/h进入污水汽提塔脱除NH3、H2S后,经化学处理单元处理,脱除重金属V、Ni后,送入均衡池。   生化处理单元主要处理经化学单元处理后的废水、合成氨装置的CO2洗涤水、尿素装置工艺冷凝液、生活污水、经过隔油池处理的罐区污染雨水,这五股来水首先进入反硝化池,与回流污泥经推流式搅拌机混合均匀,发生反硝化反应;然后水经底部回流窗进入硝化池发生硝化反应;硝化后的水在鼓风动力作用下一部分通过上部回流窗回流到反硝化池,一部分经溢流堰通过重力作用流入脱气池脱气,使附着在活性污泥上的气泡被释放,避免活性污泥在二沉池内漂浮;脱气后的水最终在二沉池内进行泥水分离,澄清后的水经溢流堰流入暴雨调节池外排。污泥一部分回流,一部分与灰沉降器、澄清池底部的污泥一起浓缩脱水外运;整个A/O工艺采取A、B两个系列并列运行,处理水量1200m3/d。 流程图如下:
2、主要工艺设备及构筑物
单元
名称
规格
附属设备
数量
设计运行参数
灰沉降单元
灰沉降罐
立式:φ:8000mm,H:3400mm
配刮泥机,刮板式,φ8000mm,n:0.072r/min线速:0.03m/s,电机功率:8.6 kw
1座
水力停留时间4小时
回水容器
卧式:V:28m3φ:2.8m,H:1.1m
配6000V高压泵,Q:41m3/h,H:713.6m
1座
 
废水汽提塔
立式:φ1200×25200 mm
1.5″拉西环填料 13.8 m3
1座
  
化学处理单元
反应器1
立式,V:5.5m3,φ:2.8m,H:1.8m,机械反应式
配推进式ST-GPR-1.5型,φ400mm搅拌机
1座
水力停留时间15min
反应器2
立式,V:5.5m3,φ:2.8m,H:1.8m,机械反应式
配推进式ST-GPR-1.5型,φ400mm搅拌机
1座
水力停留时间15min
反应器3
立式,V:1.35m3,φ:1.0m,H:1.5m,机械反应式
配推进式ST14-GPR-0.2型,φ400mm搅拌机
1座
  
澄清池
机械搅拌式,V:51m3,φ:5.0m,H:4.6m
配刮泥机,刮板式,φ5000mm,n:0.072r/min线速:0.0167m/s,电机功率:0.4 kw
1座
水力停留时间3小时
生化处理单元
硝化/反硝化池
硝化区体积:318m3,反硝化区体积:205m3
配推进式n:90r/min,φ480mm,N:3.7kw液下混合器
2座
水力停留时间21小时
均衡池/事故池
均衡池体积:720m3,
事故池体积:300m3
 
1座
二沉池
V:140m3,表面负荷q:1.0m3/m2*h,沉淀面积:47m2,中心进水,四周出水辐流式。
中心转动φ:11200mm,n:0.09r/min虹吸式 吸泥机
2座
水力停留时间5.6小时
脱气池
矩形,V:16m3
配推进式φ400mm搅拌机
2座
水力停留时间30min
回流污泥池
矩形,V:18m3
回流污泥泵Q:50m3/h
1座
浓缩池
辐流式,V:36m3
 
2座
隔油池
矩形,V:300m3
 
1座
鼓风机
D45-81型离心鼓风机,Q=45Nm3/min,N=75kw
D20-62型离心鼓风机,Q=20Nm3/min,N=20kw
 
D45-81三台,D20-62二台,
D45-81向硝化/反硝化池鼓风D20-62向均衡池鼓风
3、运行效果分析 3.1 灰沉降单元 该单元设计进水SS≤820mg/l,出水SS≤40mg/l,从运行的效果来看,能满足碳黑灰份的去除。但在试车阶段出现了高压回水泵叶轮结垢现象,结果导致泵轴断裂。结垢的主要原因是由更换泵的密封水引起的,原设计该泵的密封水为透平冷凝水,由于试车阶段透平冷凝水压力不足,为了不影响试车的进度,采用生产水代替透平冷凝液做密封水后,运行不到半个月就出现泵断轴现象,拆开泵体,发现叶轮表面结了一层致密的碳黑晶体,并且该晶体只有采用NaF、HNO3、六次甲基四铵溶液才能清洗掉。由于生产水中总硬度为109 mg/l(CaCO3计),密封水经机封流入泵体内与碳黑水循环使用,并且碳黑水温度可达到138℃,致使钙盐在水中的溶解度下降,达到饱和状态结晶析出。这些结晶体粘附在泵的叶轮上,增大了泵轴的扭矩,导致了泵轴的断裂。 3.2 化学处理单元 3.2.1 设计水质 设计水质见表(一)
表(一)化学处理单元设计水质表
项目
COD(mg/l)
V(mg/l)
Ni(mg/l)
NH3-N(mg/l)
进水
≤300
≤52
≤141
≤265
出水
--
≤1
≤4
--
3.2.2 反应机理   已配好的15%的FeSO4溶液用计量泵加入到反应器1中,同时用NaOH调节PH值,PH值控制在9.5~11,加入的二价铁与易溶的五价钒反应,生成难溶的四价钒。最终Ni以Ni(OH)2,V以VO(OH)2的形式沉淀下来,然后在反应器3中投加0.1%阴离子高分子电解质,促进沉淀微晶的长大和凝聚。FeSO4和阴离子高分子电解质的加药量通过进入反应器1的在线流量计调节。 3.2.3 运行效果评价   原设计V去除率为98%,Ni去除率为97%,但实际平均分别只有60%、12%左右,主要的原因是进水含量V和Ni低的缘故。因此,原设计15%的FeSO4浓度是否应该降低,节约FeSO4的投加量,需要做进一步试验。 3.3 生化单元 3.3.1 设计水质 设计水质见表(二)
表(二)生化处理单元设计水质表
项目
PH
SS(mg/l)
COD(mg/l)
NH3-N(mg/l)
进水
--
--
≤1100
≤80
出水
6~9
≤70
≤100
≤15
3.3.2设计特点 硝化池内安装PH、D0在线监测仪,PH值的信号传递给酸碱计量泵,自动调节泵的冲程,自动控制PH在7.5~8.4,DO的信号传递给鼓风管上气动阀上,自动调节阀门的开度,自动控制DO在2~3 mg/l。   在反硝化池内安装推进式液下混合器,由德国EMU液下混合器股份公司提供。为了保护电动机,设定两个跳闸温度:140℃和125℃,在125℃以下,就会自动再启动,若在140℃被切断后,必须以手动方式再进行启动。运行几年来未出现故障,并且检修方便 3.3.3运行效果评价 生化单元处理水质见表(三)
表(三)生化处理水质表
项目
月份
COD(mg/l)
NH3-N(mg/l)
进水
出水
去除率
合格率
进水
出水
去除率
合格率
97.4
875.1
59.9
93.2%
90%
75.8
11.4
85.0%
79%
97.11
1090
27.4
97.5%
100%
80
14.1
82.4%
87%
98.4
2121
31.8
98.5%
97%
47.4
8.27
82.6%
80%
98.6
773
53.8
93.0%
100%
55.4
10
82.0%
87%
99.4
2050.7
58.6
97.2%
94%
41.2
4.36
89.4%
96%
99.5
1210.9
54.06
95.6%
100%
44.88
3.94
91.2%
100%
  从表(二)中可以看出:进水COD平均在770~2100mg/l,COD去除率为93%以上,合格率为90%以上。NH3-N在40~80 mg/l,NH3-N去除率为82%以上,合格率在87%以上。表明该系统抗COD冲击能力较强,NH3-N在40 mg/l左右低负荷的情况下去除率为90%左右,而在45~80 mg/l,去除率为82%,合格率也略低。根据现场运行结果表明,COD/NH3-N的比值在10~16,NH3-N去除能力较稳定,抗NH3-N的冲击能力也较强。而97年、98年COD/NH3-N的比值则在30以上。正是由于NH3-N长期处于低负荷运行,系统抵御浓度冲击的能力比较脆弱,从而影响出水合格率。 3.3.4运行维护   97年二月份COD合格率仅为26%,NH3-N合格率为0,主要原因是系统遭受C0D冲击,进水COD最高值达到25万mg/l,遭受COD冲击不久,系统又遭受NH3-N冲击,NH3-N达到3065 mg/l ,因此整个系统C/N比完全失调,硝化细菌基本死亡,整个系统丧失处理NH3-N功能。由于营养过剩,其他类微生物有充足的食料,新陈代谢速度加快,相互间吸附能力减弱,导致污泥松散,沉降性能差,与此同时,硝化细菌和其他类菌种死亡,“尸体”随二沉池排放水流出,影响SS的出水水质,97年二月份的合格率为78%。处理这种污泥被严重受冲击的办法:利用硝化细菌的自然世代更替规律(一般为15~30d),引进生活污水作其营养源,停止进工业废水,提高DO至3~4 mg/l,优先考虑硝化细菌生长条件,抑制其他菌类的生长。   98年9月COD、NH3-N合格率也偏低,也是受COD冲击的缘故,但冲击程度没有97年2月份那么严重,COD最高达16795 mg/l,并且冲击时间相对较短,一般采取的措施是往硝化/反硝化池投加阳离子高分子电解质,投加浓度为10 mg/l,一边鼓风曝气,一边投加,约1小时后,停止鼓风曝气,净置,泥水分离,在分离过程中,二沉池中有一些悬浮物随排水漂走,净置2小时后,转入鼓风曝气。每天投加一次,待硝化功能恢复,污泥沉降性能增强,停止投加阳离子高分子电解质。   98年10月出水NH3-N比进水NH3-N还要高,原因是污泥遭受重金属中毒,由于该装置污泥脱水单元处于停工状态,澄清池的污泥堆积逐渐加厚,致使泥水一起流入生化处理单元,因污泥底部沉积的V、Ni等重金属,从而导致污泥重金属中毒。系统中微生物失去活性,出水NH3-N比进水NH3-N还要高,二沉池出水颜色呈橙黄色,并发出恶臭气味。处理办法是:利用阳离子高分子电解质将具有活性微生物吸附在一起,让死去的微生物通过二沉池排走。操作方法基本同前,只是发生中毒时,阳离子高分子电解质投加量大,时间持续长。 5、结束语 1.该处理装置在解决废水污染的同时,考虑到灰水的再利用,可以节约30T/h的脱盐水。 2.该处理装置取消初沉池,将硝化、反硝化池建成同心圆式,采用缺氧-好氧的内外循环流程,流程简单,省却了传统工艺必不可少的一部分土建投资。满足COD/TN≥10的要求,不需外加碳源。将生活污水引进系统中,不需投加磷营养源。基本实现了自动化操作,节省了操作费用。 3.该装置的生化单元具有较高的有机物去除能力和稳定的硝化作用,主要是缺氧池能降解大部分的COD,大大缓解了硝化池的COD负荷,并且提供硝化反应的碳源,稳定硝化反应的速度。 4.该装置的生化单元耐COD负荷冲击能力强,COD/TN的比值范围较宽,并且系统受冲击后,恢复速度较快。

顶一下

参与人数 1金钱 +10 收起 理由
猴哥 + 10 精品文章

查看全部

干啥别灌水!磕碜啊。
污水处理毕业设计论文在线求助与答疑
论坛已有资料,请自己下载,不接受pm索取。

3万

积分

897

金钱

4179

帖子

论坛顾问

顾问勋章财富勋章最佳赞助商勋章

QQ
39
发表于 2007-2-3 18:48:15 | 只看该作者
楼上,您说的很对阿.谢谢,但是毕竟要处理.现在是没有办法的办法了.直言不讳好人.
博观约取,厚积薄发。
QQ:63708745
email:ipgood@126.com
tel:13352266201

12

积分

74

金钱

3

帖子

小小水师

40
发表于 2007-2-3 22:28:06 | 只看该作者

高浓度氨氮废水处理

高浓度氨氮和高盐废水是化工废水常遇到的废水,如果只考虑脱盐或除氨,预处理后的废水还是难以达到直接进入生化处理的要求。如果采用常用的吹脱工艺脱氨,则脱氨后的废水盐度大大上升.........现在工程中采用蒸发脱氨,虽然蒸发脱氨的运行成本比较高,但可以通过高氨高盐废水的分流来降低总的运行费用。

顶一下

参与人数 2金钱 +8 收起 理由
猴哥 + 5 我很赞同
cygyc-gc + 3 感谢参与

查看全部

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-8 15:33 , Processed in 0.163605 second(s), 63 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表