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[原创] AAO工艺总氮的去除

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白银水师

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发表于 2015-2-1 01:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式



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各位师兄师姐们,最近我厂的总氮一直不合格。进水总氮在50以上,BOD在100左右,氨氮在40左右,二出水氨氮在0.3左右,而总氮在20多,一直达不到一级A,最近在缺氧池新安装两台潜水回流泵,说是可以帮助反硝化的,我们将两台泵的频率固定在28时,出水总氮达到了50多,一期60多,二期80多,然后将频率固定在20,一期总氮20多一点,二期25。我们的外回流大概在90-100(我估算的),而内回流是在好氧池出水口同缺氧池之间是相同的,也就是上边是出水槽,底下是完全相通的,不知道内回流是多大,请问我应该怎么做才能降低总氮呢? [ 本帖最后由 xinpai1999 于 2015-2-1 22:27 编辑 ]

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清啦

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 楼主| 发表于 2015-2-3 08:58:04 | 只看该作者
原帖由 xinpai1999 于 2015-2-1 22:41 发表 潜水回流泵不是装在缺氧池和曝气池出水堰联通的墙壁上吗?照你的描述应该如此?及时没有安装流量计,根据泵的额定流量及频率也可估算。 出水总氮问题如寂寞版主所讲,从反硝化找根源。 反硝化脱氮也不是内回流比越 ...
犀利哥说的很对,但是泵的上面及有很大的空间,估算不出流量啊!图片已上传,你看看怎么计算流量。反硝化实在是不知道怎么整了。。。。。。。

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 楼主| 发表于 2015-2-3 08:55:59 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-1 21:06 发表 氨氮0.3,在反硝化上找解决办法。 总氮20多,你的内回流怎么会不知道流量、 回流形式:是水泵还是什么?能给图片看看嘛?
因为没有流量计回事泵。你看看这是新安装的泵,在缺氧池和好氧池出水口之间

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 楼主| 发表于 2015-2-3 09:03:48 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-2-2 08:53 发表 有两个问题: 1、进水的BOD有点低,如果按传统的硝化反硝化很难做到比较好的结果。只有按短程硝化才有可能。 2、曝气量比较大,好氧池DO偏高。内回流到缺氧池,还要注意溶氧解的控制,回流量大了以后,过量的氧进入 ...
我昨天用便携式溶解氧仪测定缺氧池溶解氧,一二期溶解氧均在0.5以下,好氧池污泥浓度在3800-4000mg/L之间,我觉得已经很高了吧。 昨天要求将夜间进水控制在650左右,原来是1250左右,但是白天要将进水调到设计规模的流量,正在等待减少水量的测试结果。

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发表于 2015-2-3 13:59:11 | 只看该作者



原帖由 zjlsks0578 于 2015-2-3 09:45 发表 我厂上周也出现TN超标的问题。厂里情况是,进水C源不足,但不愿增加成本,氧化沟MLSS 7-8 之间,上周出水cod20+,氨氮 4 左右(温度有关系,平时一般都比较好,在1以下),TN就超标了,后来减少进水量,提高了点回流 ...
你的工艺是氧化沟,在7-8g/L的高污泥浓度下,出水氨氮只到4,说明DO不高,在短时间出现TN超标的情况下,减少进水量可能实现了低溶氧环境下的同步脱氮,以及部分短程硝化,消耗了部分的内碳源 他的工艺是A2O,不可能拉到7-8g/L的污泥浓度,而且一直进水TN和氨氮都高,属于持续性超标,很难精确控制系统完全进入短程硝化和同步脱氮,就算短时间内减少进水增加停留时间,可能暂时效果会好一点,但内碳源消耗完以后,去除率还是会下来的。如果不做工艺上的大改造,或者持续投加碳源,很难有较大的好转。

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发表于 2015-11-13 15:19:13 | 只看该作者
C/N比比较低,加点碳源

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 楼主| 发表于 2015-2-3 10:52:24 | 只看该作者
[quote]原帖由 zjlsks0578 于 2015-2-3 09:45 发表 我厂上周也出现TN超标的问题。厂里情况是,进水C源不足,但不愿增加成本,氧化沟MLSS 7-8 之间,上周出水cod20+,氨氮 4 左右(温度有关系,平时一般都比较好,在1以下),TN就超标了,后来减少进水量,提高了点回流 ... [/quote
嗯 ,我现在也正在按着这个实行,看看接下来的的情况。

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发表于 2015-2-3 09:30:49 | 只看该作者
原帖由 chenyuge1988 于 2015-2-3 09:03 发表 我昨天用便携式溶解氧仪测定缺氧池溶解氧,一二期溶解氧均在0.5以下,好氧池污泥浓度在3800-4000mg/L之间,我觉得已经很高了吧。 昨天要求将夜间进水控制在650左右,原来是1250左右,但是白天要将进水调到设计规模 ...
减少水量相当于是减少了碳源,更不利于去除总氮啊 如果是为了降氨氮还差不多

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发表于 2015-2-3 09:45:53 | 只看该作者
我厂上周也出现TN超标的问题。厂里情况是,进水C源不足,但不愿增加成本,氧化沟MLSS 7-8 之间,上周出水cod20+,氨氮 4 左右(温度有关系,平时一般都比较好,在1以下),TN就超标了,后来减少进水量,提高了点回流流量,现在TN合格了。 个人总结:增加了进水和回流在缺氧池的接触时间,就是提高反硝化时的C源需求(望指正啊)

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 楼主| 发表于 2015-2-3 08:58:51 | 只看该作者



原帖由 jsyxlxjiang 于 2015-2-2 10:28 发表 C/N比比较低,加点碳源
领导未同意,怕是其他指标会超标,而且增加成本。

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发表于 2015-2-1 21:06:49 | 只看该作者
氨氮0.3,在反硝化上找解决办法。 总氮20多,你的内回流怎么会不知道流量、 回流形式:是水泵还是什么?能给图片看看嘛?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

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发表于 2015-2-1 22:41:08 | 只看该作者
潜水回流泵不是装在缺氧池和曝气池出水堰联通的墙壁上吗?照你的描述应该如此?及时没有安装流量计,根据泵的额定流量及频率也可估算。 出水总氮问题如寂寞版主所讲,从反硝化找根源。 反硝化脱氮也不是内回流比越大越好。回流比越大,缺氧池停留时间越短,所以要根据你的实际情况而定。
虽然我的眼神很犀利,但还是看不透这个多变的世界

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发表于 2015-2-2 08:53:54 | 只看该作者
有两个问题: 1、进水的BOD有点低,如果按传统的硝化反硝化很难做到比较好的结果。只有按短程硝化才有可能。 2、曝气量比较大,好氧池DO偏高。内回流到缺氧池,还要注意溶氧解的控制,回流量大了以后,过量的氧进入缺氧池,DO如果远大于0.5mg/L,也无法实现有效脱氮。 建议: 1、想办法提高C/N比,要么加点碳源,要么想办法降点进水的N。 2、在出水氨氮不超的情况下,逐步降低好氧池的DO,再控制缺氧池的DO不偏离0.5mg/L。 3、在出水SS不超的情况下,适当提高好氧池的MLSS。

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发表于 2015-2-2 10:04:51 | 只看该作者
碳源也是需要考虑的情况之一。 楼上的水友介绍的很清楚了,楼主可以参照一下。
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

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发表于 2015-2-2 10:28:53 | 只看该作者
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发表于 2015-2-3 15:44:56 | 只看该作者

回复 7# 的帖子

像是潜水推流器,不像泵啊?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

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发表于 2015-2-3 16:17:47 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-3 15:44 发表 像是潜水推流器,不像泵啊?
是潜水推流器,但也可以做为低扬程大流量的回流泵,省电

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xinpai1999 + 2 我很赞同

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发表于 2015-2-4 00:06:02 | 只看该作者
原帖由 yql3ii 于 2015-2-3 13:59 发表 你的工艺是氧化沟,在7-8g/L的高污泥浓度下,出水氨氮只到4,说明DO不高,在短时间出现TN超标的情况下,减少进水量可能实现了低溶氧环境下的同步脱氮,以及部分短程硝化,消耗了部分的内碳源 他的工艺是A2O,不 ...
你的意思是同步脱氮,短程硝化,所有活都让硝化菌干了? 这只是一种可能,理论上来说不错,但我并不完全认同。 减少进水,看似在缺氧池内碳氮比更低了,但同时停留时间增加了,反硝化时间更充足,更彻底,可以将有限的碳源更多的用到反硝化上,提高反硝化效果。 所以,在这个前提下,建议楼主暂不提高内回流,减少进水,观察变化。个人愚见。
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发表于 2015-2-4 00:08:49 | 只看该作者
在不具备投加碳源的条件下,建议楼主权且一试。及时反馈信息
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 楼主| 发表于 2015-2-4 08:25:26 | 只看该作者
原帖由 bushiyinweijimo 于 2015-2-3 15:44 发表 像是潜水推流器,不像泵啊?
这个是厂家起的名字,我也很纳闷呢
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