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楼主: 天天_happy
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那些年,你们做过的AO最高内回流比

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发表于 2016-1-22 20:35:33 | 只看该作者



原帖由 20121221 于 2016-1-22 19:29 发表 如果几十吨的水量或者一天几百吨的呢,情况就不一样了...

小系统那是自然,我的本意是水量比较大的情况下,而且是AO内回流脱氮工艺,大家最高回流比做到多少?

我只是比较好奇,现在进水总氮才200,就做800%的回流比。

那如果进水TN300,500的时候,准备做到1000%~2000%吗?

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发表于 2016-1-22 20:38:17 | 只看该作者
原帖由 风中之云 于 2016-1-22 12:41 发表 我做过1000%的内回流系统,800%回流是个很大胆的想法,值得提倡,如果运行中发现回流比太大,大可以通过调节阀门来降低回流比


多大水量?进水水质是怎么样的?

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发表于 2016-1-22 20:40:28 | 只看该作者
焦化废水一般都是高回流
原帖由 bushiyinweijimo 于 2016-1-22 17:43 发表 无所谓就是为了反硝化和稀释进水,看来煤化工和皮革,养殖等高氨氮废水,需要更多的技术探讨,是高回流比好,还是曝气好?当然了,曝气的耗能也不低。

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发表于 2016-1-23 07:45:33 | 只看该作者

回复 23# 的帖子

请问蓝天,焦化废水的回流比是多少呢? 回头看看你的技术方案,截取一段看看,就是看好氧池的回流比?
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

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发表于 2016-1-23 09:02:24 | 只看该作者



原帖由 wzq1220 于 2016-1-22 20:35 发表 小系统那是自然,我的本意是水量比较大的情况下,而且是AO内回流脱氮工艺,大家最高回流比做到多少?我只是比较好奇,现在进水总氮才200,就做800%的回流比。那如果进水TN300,500的时候,准备做到1000%~2000%吗?
当然不会,TN多少是考虑A池氮负荷的情况下选定池容,而回流比一定程度上只是显示大约的去除率,如果进口TN500,出口TN50的话,去除率要90% 理论计算内回流比的话要达到800% 但实际情况你进A池的TN不会那么高...
欢迎加入球球的污水大讲堂 ~~  微信:18615122100~~http://bbs.chinacitywater.org/thread-3182186.html

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发表于 2016-1-23 09:05:20 | 只看该作者
原帖由 wzq1220 于 2016-1-22 17:51 发表 我计算比较了一下,这么大的回流比肯定不是最优设计。 按200吨一小时水量,回流比800%(不补充碳源)和400%(补充碳源),吨水成本差7分左右。 考虑实际进水中难降解物质多,即使回流800%,可能还需要补充碳源 ...
射流曝气,可以达到上千的回流比 而且C/N比不合适的话,都要补充碳源的...
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发表于 2016-1-23 09:20:48 | 只看该作者
这个要看焦油回收和蒸氨及脱酚情况定
原帖由 bushiyinweijimo 于 2016-1-23 07:45 发表 请问蓝天,焦化废水的回流比是多少呢? 回头看看你的技术方案,截取一段看看,就是看好氧池的回流比?

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发表于 2016-1-23 09:24:53 | 只看该作者
每天200吨水的煤化工行业废水,做过500%回流比的,N太高,你们都懂的。

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发表于 2016-1-23 09:27:36 | 只看该作者
每天4800吨水的焦化相关废水,设计考虑做到300%回流比的,实际运行在150%~200%,效果也还不错。

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发表于 2016-1-23 09:50:52 | 只看该作者



最高做到过200,一般都是100回流!

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发表于 2016-1-23 10:15:05 | 只看该作者

回复 8# 的帖子

回流所需的水泵应该选用低扬程(3-5米够了)、高流量的,即使1000%的回流比其功率也不太大的

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发表于 2016-1-23 10:18:25 | 只看该作者

回复 22# 的帖子

那是小系统,大系统焦化废水一般都400-600%回流量,生活污水类100%左右回流量

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发表于 2016-1-23 10:39:59 | 只看该作者
原帖由 wangguodong 于 2016-1-23 09:27 发表 每天4800吨水的焦化相关废水,设计考虑做到300%回流比的,实际运行在150%~200%,效果也还不错。
有几点:1、进入生化的A池往往比设计值低 2、同化作用占的比例也不小 3、有一部分悬浮性会被以剩余污泥的形式排出 因此在碳源充足的情况下,内回流比无需控制理论计算值那么高
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发表于 2016-1-23 10:51:41 | 只看该作者
原帖由 风中之云 于 2016-1-23 10:15 发表 回流所需的水泵应该选用低扬程(3-5米够了)、高流量的,即使1000%的回流比其功率也不太大的
600m3/h的内回流泵功率在7.5个kw,算下来功率不大不小吧

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寂寞 + 1 是75kw吧?

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发表于 2016-1-23 14:21:04 | 只看该作者

回复 34# 的帖子

对于需要600m3/h的内回流泵的废水来说,这点功率微不足道的,我改造过一个100m3/h的焦化水项目,原总功率1200K,运行功率800KW

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发表于 2016-1-23 15:34:00 | 只看该作者
谢谢大家的参与,看了这么多回贴,说一下我的看法吧。 虽然说做高的回流比可以提高脱氮率,那点电费可能和总的运行费用相比也微不足道。而且实际工程中确实大家不管是追求高脱氮率还是稀释比,确实很多也是这么做的。像射流曝气,我刚毕业那会就在用,当时也是无数次的和别人解释讨论能耗问题。再比如说现在很多项目,不管三七二十一,把所有的工艺都上一遍。。。 做的项目多了,可能大家对很多东西都习以为常了。如果大家都这样想,这样做,那也许没多少人会去研究新的技术或是改进工艺,因为这些可能并不能省所谓的很多钱。但是作为工程设计人员,应该多从优化工艺的角度来考虑,看是不是有更好的方法。可能做项目的时候会考虑很多外部因素,但作为工程师自身还是应该去思考怎么做才能做的更好,这样才会有技术的进步和发展。

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发表于 2016-1-23 16:25:49 | 只看该作者
原帖由 风中之云 于 2016-1-23 14:21 发表 对于需要600m3/h的内回流泵的废水来说,这点功率微不足道的,我改造过一个100m3/h的焦化水项目,原总功率1200K,运行功率800KW
对头,600%回流比功率增加不多
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发表于 2016-1-23 16:26:46 | 只看该作者
原帖由 wzq1220 于 2016-1-23 15:34 发表 谢谢大家的参与,看了这么多回贴,说一下我的看法吧。 虽然说做高的回流比可以提高脱氮率,那点电费可能和总的运行费用相比也微不足道。而且实际工程中确实大家不管是追求高脱氮率还是稀释比,确实很多也是这么做 ...
设计与调试运营一直脱节,这不是现在出现的问题,这是有人就有的问题,只能说程度不同
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发表于 2016-1-23 19:35:52 | 只看该作者
不脱节,只能设计总包。只有有实力设计院才敢,但通常不愿干。

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发表于 2016-1-24 00:57:37 | 只看该作者
我一直想说,氧化沟回流式多少? 哎
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