水世界-水处理技术社区(论坛)

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

用微信登录

扫一扫,用微信登录

搜索
楼主: 老康
打印 上一主题 下一主题

关于厌氧调试问题,请提供看法及建议

[复制链接]

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

121
发表于 2008-8-20 19:39:03 | 只看该作者



我想跑泥了!观察出流混有颗粒汙泥,虽然不算多,但日积月累则不得了.決定进流时降上流速度至1m/h以下.
前几天数据CODin=7000,CODout=3000,VFA=50,碱度=1600,temp=36,pH=7.1 目前负荷暂时拉回1.4kg/*d [ 本帖最后由 khenv 于 2008-8-22 16:25 编辑 ]
清啦

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

122
发表于 2008-8-21 11:07:25 | 只看该作者
比较担心是因为颗粒中空造成的,你在观察一下看看... 如果跑泥现象没有缓解,在厌氧出水堰板前加上一个周圈的挡板,会有一定效果。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

123
发表于 2008-8-25 18:07:19 | 只看该作者

本周信息

1.CODin=6000~19000,CODout=2500~4200,temp、pHok,去除率55~85%。负荷0.9~1.5kg/方*d 2.流失颗粒污泥以不规则或破碎居多。 3.发现如降COD进流量,连去除率都会跟随降。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

124
发表于 2008-8-26 12:53:01 | 只看该作者
进水COD升高,去除率一般都会随之升高,这个正常现象。但是进水COD降低后,出水cod一般也会降低,降得没那么明显而已。 以你污泥破碎居多的情况,有没有想过反应器底部是否存在布水堵塞的情况?另外,有无进水和回流管道的照片?发到我邮箱里

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

125
发表于 2008-9-2 12:07:10 | 只看该作者

本周信息




1.CODin=9000~17000CODout=2500~7000temppHok,去除率55~85%。负荷1.5kg/*d 2.流失颗粒污泥乃结构关系使然,难避免,想再撑一下。 3.发现废水水质变化大者,以流量提量徒劳无功! 如以进流COD当量提量,需注意周六、日仍需按表操课,如过程中不慎降COD进流当量,进流负荷(即提量)还得重来一次。 [ 本帖最后由 yoruba 于 2008-9-2 12:45 编辑 ]

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

126
发表于 2008-9-2 12:50:22 | 只看该作者
本周信息 1.CODin=9000~17000,CODout=2500~7000,temp、pHok,去除率55~85%。负荷1.5kg/方*d 2.流失颗粒污泥乃结构关系使然,难避免,想再撑一下。 3.发现废水水质变化大者,以流量提量徒劳无功! 如以进流COD当量提量,需注意周六、日仍需按表操课,如过程中不慎降COD进流当量,进流负荷(即提量)还得重来一次。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 对于污泥流失,你可以在三角堰破口前面挡一层砂网拦截,定期的清理一下,当然注意安全。任之流失,早晚会前功尽弃的啊 给操作人员规定好容积负荷和上流速度,交给他们计算方法,可以让他们自己操作,你监督即可。不然你也不能日夜盯着,以后运行达标了你也没有把操作人员培训出来,对于调试还是没有尽职吧

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

127
发表于 2008-9-2 17:23:52 | 只看该作者
污泥流失之改善刻不容缓,您说得有道理,打算和业主协商中。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

128
发表于 2008-9-2 17:28:24 | 只看该作者
不是什么大工程吧?找个砂网随便包一下就行

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

129
发表于 2008-9-3 11:01:29 | 只看该作者

要花银子

反应槽有上盖的,进槽属缺氧作业环境,不可能进槽包网及清理。改管线比较可能,但要花银子。

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

130
发表于 2008-9-3 11:45:11 | 只看该作者



晕倒,怎么又是封闭结构的...要不出水加筛子???

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

131
发表于 2008-9-4 00:18:11 | 只看该作者
yoruba兄,有双出口,但只有一处有办法做筛网。
今天讨论了半天终於肯让我改管線,大概还得花2万元左右。
不过改完后我的2代厌氧槽(uasb)就升格为2.5(兼具egab+ic),相信只要汙泥不流失,我的负荷目标应可达成。
对了,IC的气升管及內循环管材,您用的是什麼?why?
[ 本帖最后由 khenv 于 2008-9-4 09:20 编辑 ]

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

132
发表于 2008-9-4 00:36:42 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-3 11:45 发表 晕倒,怎么又是封闭结构的...要不出水加筛子???
您的IC不是封闭结构吗?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

133
发表于 2008-9-4 10:11:35 | 只看该作者
IC一般顶部是敞口的,EGSB有很多是封顶的。 内循环管线都是塑料管材,气水分离罐是不锈钢的,具体塑料材质我再确定一下,记得是HDPE的。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

134
发表于 2008-9-4 11:12:39 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-4 10:11 发表 IC一般顶部是敞口的,EGSB有很多是封顶的。 内循环管线都是塑料管材,气水分离罐是不锈钢的,具体塑料材质我再确定一下,记得是HDPE的。
1. 不会有臭味问题吗? 2. 气升管线材质?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

135
发表于 2008-9-4 11:34:01 | 只看该作者
臭味不属于严重问题吧,维修或是改造却进不去人才是让人头疼,你现在深有体会吧? 做过高硫酸根(约2000)的水,硫化氢味道也不是很严重,(我曾在上面听汽水罐声音,一待好一个多小时)IC较高,地面就更不受影响。敞口最大的好处是能看到水面的情况,污泥洗出,气泡泄露等等,方便直观的判断运行情况 内部所有的管线好像都是HDPE

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

136
发表于 2008-9-5 21:15:47 | 只看该作者

轻松一下

1. 20~24m Ic高爬上去要多久? 2. 2.5代IC&EGSB到底要如何操作?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

137
发表于 2008-9-5 21:41:14 | 只看该作者
30-45秒吧,有时候半道看一下周围的景致,吹一吹凉风歇歇腿,时间可就长的去了... 2.5代IC&EGSB?定义? 就是有外循环的IC?

25万

积分

101

金钱

1

帖子

超脱水师

138
发表于 2008-9-5 21:42:19 | 只看该作者
原帖由 khenv 于 2008-9-4 11:12 发表 1. 不会有臭味问题吗? 2. 气升管线材质?
今天核实了一下,其实是PE的,其余的用的HDPE

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

139
发表于 2008-9-6 12:56:39 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-5 21:42 发表 今天核实了一下,其实是PE的,其余的用的HDPE
气升管线材质为PE,循环回流管材质为HDPEwhy?我以为材质HDPE优于PE。书上说为避免静电危险,气升管线材质应为金属材质。

1万

积分

260

金钱

510

帖子

铂金水师

140
发表于 2008-9-6 13:08:46 | 只看该作者
原帖由 yoruba 于 2008-9-5 21:41 发表 30-45秒吧,有时候半道看一下周围的景致,吹一吹凉风歇歇腿,时间可就长的去了... 2.5代IC&EGSB?定义? 就是有外循环的IC?
Yoruba兄好腿力!佩服---- 都说了-----清松一下----那有2.5代? 不过因所学有限以不小心搅了出四不像------EGSB功能但构造不同。仅有单层三项分离器,但因有气升现象,当导回人孔形成(未能充分混合)内循环。Sokhenv-厌氧2.5代反应槽! 未来如何操作才好?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册   扫一扫,用微信登录

本版积分规则

联系管理员|手机版|小黑屋|水世界-水处理技术社区(论坛) ( 京ICP备12048982号-4

GMT+8, 2025-5-15 06:23 , Processed in 0.135237 second(s), 52 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表