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山大王散金1888征集污水处理 案例(2015年新年大礼包)

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发表于 2015-1-13 02:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1888金钱
山大王新年礼包第三季隆重开启
内容可包括工艺流程、装置简介、工艺参数、调试经历、开车、异常问题处理、装置存在问题、运行建议等等。案例必须为原创,不得盗用他人案例。 评赏原则:案例需40字以上,40字以下0分,40-50字1分,50-100字2分,100-150字3分,以此类推。为让更多水网水友受益,10分及10分以下(500字以下)评分方式给出,10分上不足部分用悬赏方式给出。每次最多50分。当悬赏分不足500时,每次最多20分。其它版主也会根据案例的好坏,给予的打分,为额外收入。
将进酒
李白
君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。君不见,高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。天生我材必有用,千金散尽还复来。烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。岑夫子,丹丘生,将进酒,杯莫停。与君歌一曲,请君为我倾耳听。钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。主人何为言少钱,径须沽取对君酌。五花马,千金裘,呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。 [ 本帖最后由 山大王 于 2015-1-13 20:44 编辑 ]

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沙发
发表于 2015-1-13 10:13:24 | 只看该作者
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超凡水师

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发表于 2015-1-13 10:15:16 | 只看该作者
占个位置,大爷赏几个呗!!

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黄金水师

昆仑派二弟子

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地板
发表于 2015-1-13 10:49:07 | 只看该作者
电镀废水综合废水处理过程设计:取样8:00-8:05,化验:8:05-8:25,加药:8:25-8:40,氧化:8:40-9:40,取样9:40-9:45,化验:9:45-10:05,加药:10:05-10:20,水处理:10:20-11:20,抽水:11:20-11:50

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水世界的山大王 + 3 传说中昆仑二弟子现身。一现身就露一手。不过没看懂:)。

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人在作事,不管别人知道不知道,只有天知道,地知道,一定要对得起天地良心去作事

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九门提督

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发表于 2015-1-13 10:59:47 | 只看该作者



跟管管商量好时间、暗号,去转盘捞一笔就有了!!

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发表于 2015-1-13 11:01:29 | 只看该作者

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发表于 2015-1-13 11:02:48 | 只看该作者
原帖由 wangguodong 于 2015-1-13 10:34 发表 前排占位置,支持活动!
谢谢王版主。

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发表于 2015-1-13 11:03:25 | 只看该作者
原帖由 yjhbss 于 2015-1-13 10:53 发表 大王你那点钱咋散呀?
1888啊,钱都打到帖子上了。

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发表于 2015-1-13 11:04:19 | 只看该作者
原帖由 fmsamm 于 2015-1-13 10:59 发表 跟管管商量好时间、暗号,去转盘捞一笔就有了!!
谢提督指点高招。

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发表于 2015-1-13 11:05:30 | 只看该作者



那位大侠对老夏的案例指点一下,没看懂啊。

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超凡水师

声沙

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发表于 2015-1-13 11:52:26 | 只看该作者
老夏的工艺应该是间歇循环运行的吧,那是停留时间,下一步的加药量要根据上一部的检测数据来调整,保证水质达标; 每段的加药,要么调节pH、提供还原剂、氧化剂,絮凝? 工人运行起来环环紧扣啊。

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水世界的山大王 + 10 谢谢声沙大神讲解。

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发表于 2015-1-13 12:51:45 | 只看该作者

煤化工废水(产品为合成氨和尿素)

这个项目2012年底完成土建施工,2013年磕磕绊绊、走走停停,终于在年底基本完成设备与管道的安装,然后业主迫不及待的就要往里面进水并要求调试。2014年3月份,在业主的一再要求下,向污水中投入15车市政污泥准备调试,但是由于业主水质的问题、设备的问题,一直没有真正运行起来,污水处理厂只相当于储水池。这期间我由于参与其他的项目,一直没有介入这个项目的调试。2014年5月,由于有一个客户要去考察,公司派我提前去现场了解下情况。当时除了水泵开着在往外排水外,其余设备都处于停开状态,所有构筑物仅仅处于过水状态。 设计采用脱氨塔+调节池+气浮池+A-DAT-IAT+BAF的处理工艺对污水进行处理。煤气化废水经脱氨塔脱除挥发氨后进入调节池,其它废水通过管网直接进入调节池。各类废水在调节池充分混合均化后,经提升泵提升进入气浮池,在气浮池去除SS和油类物质后进入A-DAT-IAT池。A-DAT-IATR池通过微生物的硝化及反硝化作用下去除污水中NH3-N及COD,出水进入BAF进一步去除NH3-N及COD,保证出水达到进入中水回用站的标准:COD≤100mg/L;NH3-N≤15mg/L;TP≤0.5mg/L;SS≤70 mg/L。 经过一段时间梳理,发现存在很多的问题。1、气浮设备堵塞严重,完全达不到设计处理能力;2、回流泵故障;3、搅拌机故障;4、A池空气阀门锈蚀,不能关闭;5、所有仪器仪表未安装;6、BAF池跑料严重;7、脱氨塔堵塞;8、MSBR出水池沉积有大量污泥;等等,惨不仍睹,于是跟公司将所有问题列出,提出整改。后续两个月就一直陆续对现场的设备进行试车和整改,到7月份基本整改完毕,然后又有事故发生,业主单位的万吨液氨罐泄露,整个生产都必须停下来,进行安全检查和整改,污水这一块也不得不停下来,采用间歇曝气和投加甲醇维持着水池总仅有的一点微生物。直到9月底整个厂子才准备重新开始生产,10月初国庆节还没过完,我正式被派遣去负责调试工作。 高氨氮废水的调试,之前还没有碰到过,但也只能硬着头皮上。去之前做了一些准备工作:1、研究设计的方案和图纸,了解设计意图;2、温习了以下硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等一些关于氨氮处理的理论知识;3、整理了一下调试的思路;4、在咱们水网论坛也发布了求援贴,希望各位老鸟们能给我提供支援。 调试的主要思路:1)之前的投加的污泥流失的比较严重,SV只有2~3%,如果需要在短时间内调试成功,必须再接种一些污泥;2)原水的平均氨氮浓度达300左右,COD维持在500~800之间,碳源相对不足,需要补充碳源;3)原水碱度400左右,严重不足,做好补充碱度的准备。 接下来调试正式开始了。从临近的城市污水处理厂拉来了20车脱水污泥,每车大概9方左右,经过冲水稀释并筛滤后用泵抽到MSBR池,前前后后花了一个星期时间才将所有污泥加完。加完污泥,闷曝了一天,测了一下SV为5%。因为考虑到煤气化污水基本上没有什么毒性(煤气化采用的水煤浆气化技术),一天以后开始采用连续进水的方式进行培养和驯化,同时每天向污水中投加半吨左右的甲醇。污泥长得比我想象中的快,三天后测量SV就达到了12%。 简单介绍一下A-DAT-IAT工艺生化系统,采用的是两个系列,每个系列由混合池~A池~DAT池~A池~DAT池~IAT池组成,IAT池内装有恒水位滗水器。我采用8小时作为一个运行周期, 3小时曝气、1小时沉淀、4小时进水/排水。曝气时进行混合器回流,回流比200~250%。 鉴于污泥长的比较快,于是我将这个系列就按照正常的模式进行运行了,该缺氧缺氧、该好氧好氧,并且培训操作员按照周期开始操作了。这中间发生好几次,操作员在排水的时候曝着气,好在及时发现,没有造成太大影响。 就这样运行了将近一周左右,污水中的氨氮也在一点一点往下降,最好的时候能到20左右了,情况比较喜人,我也很乐观。这种废水的生化性是比较好的,COD一般没有问题,我的重点主要集中于氨氮。这期间我是没有加碱的,进水pH在8~9之间,IAT池pH一般在6左右。我为什么不加碱呢?主要还是想看看硝化反应的pH极限到底在哪里。 然后我有点事,中间离开了3天,就在这3天里发生情况了,现场的同事跟我讲IAT池出现大量的浮泥,氨氮效果变差又变成50,60多了。我回到现场,看了IAT池的表面有成团的污泥上浮,我判断是发生反硝化的原因引起的。IAT进水排水阶段和沉淀阶段都是不曝气的,总共有5个小时,这么长的时间是容易导致反硝化的。我的调整思路是:进水/排水阶段也将回流开起来,这样就可以让IAT池的水处在一定的动态中,用DAT池的高DO的水来置换,同时还可以提高反硝化的效率。调整以后第二天,IAT池的团状浮泥状况就好转了。 但接下来整个出水的氨氮却没有好转,氨氮的波动很大,最好时30、40,不好的时候100多200,并且IAT池出水变得浑浊。我的判断是pH太低对硝化工程产生了抑制,但是我不想马上调整pH值,我在想硝化菌有没有可能被驯化,适应低pH值。我也看到过类似的文章,说硝化菌是可以被驯化在pH低于6的情况下进行硝化作用的。一直在低pH的情况下运行了20多天,情况一直没有好转,业主单位不断施压,我也不得不放弃我的实验。于是开始往污水中投加烧碱,目标是将生化池pH值维持在6.5以上,实际运行投碱后PH基本维持在6.5~7.5之间,经过一周多的碱投加,终于出水中的氨氮出现好转,慢慢往下走,投碱后的第二周,出水达到了10以下且非常稳定。 整个想想,高氨氮废水的调试并没有多少困难,关键是为微生物提供所需的温度(我控制在20度以上)、pH环境(6.5~7.5,再高碱投加量太大了),同时反硝化的碳源要充足(按氨氮的5倍来控制,当然这个数值我只是参照有些书上来控制的,在实践中由于受计量上的限制没有做深入的探究了,另外这个项目对TN去除没有要求,所以反硝化的主要目的还是能提供一定的碱度)。

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声沙

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发表于 2015-1-13 13:12:14 | 只看该作者
支持活动! 助剂M生产废水含有M、Na2SO4和树脂类高浓度有机废水;生产废水为高含盐量、高浓度、生物难降解有机废水。 本工艺不包括除盐工艺。 300吨/d处理量: 采用“两级 铁碳微电解+芬顿”,出水COD稳定在100mg/L以下。

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发表于 2015-1-13 14:21:05 | 只看该作者
给山大王顶下,聚点人气

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发表于 2015-1-13 14:23:09 | 只看该作者
谢谢兄弟,支持。可以帖一下你们的工艺啊。

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发表于 2015-1-13 14:36:08 | 只看该作者

回复 13# 的帖子

这个工艺流程感觉不会达标。 但是确实是达标了,其中有很多奥秘的,东西,调试经验的介绍,很详细。 设计很关键。 [ 本帖最后由 bushiyinweijimo 于 2015-1-13 14:37 编辑 ]
舍得舍得,有舍有得,大舍大得,小舍小得,不舍不得。

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发表于 2015-1-13 14:58:07 | 只看该作者
寂寞大神,调试这多装置,上几个案例啊。

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发表于 2015-1-13 15:21:34 | 只看该作者
首页支持! 待我回去整理一下,贴个高TDS废水的案例吧,可惜缺乏调试运行数据。

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发表于 2015-1-13 15:31:04 | 只看该作者
谢谢虎妹支持。

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王者水师

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发表于 2015-1-13 19:48:09 | 只看该作者
大王送钱来了,那得凑个热闹
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